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烧碱装置工艺设计的建议

2020-02-10 来源:客趣旅游网
第5期 中国氯碱 No.5 2016年5月 China Chlor—Alkali May.,2016 7 烧碱装置工艺设计的建议 权耀宁.石亿红 (内蒙古中谷矿业有限责任公司,内蒙古鄂尔多斯016064) 摘 要:从节能、环保、工艺等方面对现在离子膜电解装置的工艺设计提出了优化方案并分析了方案 的可行性。 关键词:工艺设计;建议;氯碱工业 中图分类号:TQ114.26 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2016)05—0007—02 r■。l。1’ 11e recOmmenI1aUOns I-1 · n Or causuc SOda Plant Drocess I·‘ 1 ’ · 1esign 1 ‘ QUA N Yao-ning,SHI Yi-hong (Inner Mongolia Zhonggu Mining Industry Co.,Ltd,Ordos 016064,China) Abstract:From the energy—saving,environmental protection,process and other aspects of the design of the membrane electrolysis process now means proposed optimization scheme,while feasibility analysis program. Key words:process design;recommendations;chlor-alkali industry 根据不同的离子膜电解装置和生产运行经验, 置在电解槽附近。对于取样的物料一盐水和烧碱可 提出在设计中可以进行的工艺优化的建议或方案. 以设置管道分别回收到D一280(阳极液排放槽)、D一 供新建、扩建或改建项目借鉴。 290(阴极液排放槽)。需要注意,在每台电解槽的取 1 V一409(精盐水储槽)代替D一150(过滤盐 样回收管上要安装阀门。当不取样时关闭。 水储槽)的更改 (2)pH一150(过滤盐水pH在线分析仪)、OIA一 对于设置D一175(二次盐水储槽)的企业,V一409 150(过滤盐水氧化还原电位在线分析仪)在线分析 设备布置尽可能靠近螯合树脂塔。P一409(精盐水 的物料可以就近回收至D一280、D一260、D一150或者 泵)的扬程40 m以上,可以用V一409代替D一150。 D一165。有的企业根据PID(管道及仪表流程图)回收 即直接用P一409泵送盐水至盐水换热器,经过螯合 至D一280.但由于D一280设置较远。管道太长。 树脂塔进入D一175,可以节省D一150及其P一154 3取样点物料回收的更改 (过滤盐水泵)。目前已经生产的企业有的只设置了 DT一264(淡盐水密度检测仪)、DT一274(烧碱密 D一150,缺点是P一154之后的管道泄漏时,就要面临 度检测仪)在线分析的物料分别回收至P一264(阳极 全厂停车的危险:有的企业既设置D一150,还设置 液泵)、P一274(阴极液泵)的进口管道上。有的企业 D一175,这样D一150的作用就不明显了,实际上有点 根据PID设计回收至D一260(阳极液槽)、D一270(阴 浪费。 极液槽)的进料管线上,导致管线太长,该管线从二 2取样点的物料回收的建议 次盐水厂房至电解厂房,管线长达七十多米,而且 (1)电解槽进料和出料管上的取样点,一般设 冬天需要做保温和伴热。如果分别回收至P一264、 8 中国氯碱 2016年第5期 P一274的进料管上,在二次盐水厂房就可以完成,只 需要10多米管线。 4氯水和在线分析仪的物料回收 原设计氯水和二次盐水各在线分析仪的物料汇 总回收至D一280。然后用P一284(阳极液放净泵)送 至T一3l0(脱氯塔)。如果将这些物料汇总至D一260 (D一280只作为电解槽停车时使用),则可以将 P一284设置为单泵,且为不连续运行。节省了投资费 用和运行、检修费用。表1为界区内收集至D一280 的物料的流量。 表1界区内收集的氯水和取样点的物料流量如下 4.1可行性分析 4.1.1脱氯塔的要求 当电解装置满负荷运行时,生产的淡盐水的流 量为292.4 mVh(装置生产能力为25万t/alO0% NaOH),温度约85℃,与上表中的物料混合,温度降 至83℃,完全可以满足脱氯塔对盐水温度(>175℃) 的需求。 4.1.2真空系统的要求 真空系统真空度为70 kPa,阳极液循环槽的压 力为30 kPa(表压),合计压力差为100 kPa,而脱氯 塔换热器E一3l0(脱氯塔冷却器)底部标高为16 m, 只需要在D一260里设计插入管。就可以满足工艺 要求。真空泵的标高为12 m,所以产生的氯水可以 自流进入D一260,但是要在D一260设计插入管,防 止氯气倒流回真空泵。 4.1.3 淡盐水密度检测仪的设置 通过以上更改,由于氯水回收至D一260.如果 DT一264设置在阳极液循环泵P一264出口管线上. 则检测到的盐水的密度准确。需将DT一264设置在 D一260的进料管线上,盐水排放至D一280。经过淡 盐水密度检测仪的盐水流量大约O.3 m3/h,每天大约 有7.2 m 的淡盐水排放至D一280,生产正常时D一280 每lO~15天往外送1次。 5 P一274(阴极液泵)直接送界区外 P一274直接送烧碱至界区外,含各工序自用。旭 化成电解工艺里,是用P一274送烧碱至D一330(烧 碱中间槽),然后用P一334(烧碱中间泵)送至界区外 和各工序自用。经对比P一274与P一334的参数,完 全可以用P一274代替P一334。需要注意的是,除送蒸 发工序和电解装置内自用外,其余的送出烧碱需要 冷却至50℃以下。 6管道材质 (1)P一174之后的管道材质才更改为钛材。这一 部分管道常设计为20/低钙镁硬橡胶材质,存在的问 题是法兰连接点多,泄漏就会造成装置停车。所以, 建议从D一175之后的管道材质就用钛材。这样,即 使D一175之前的管道发生泄漏,D一175至少可以使 用l小时,方便检修,而又保证了D一175之后的管 道很少发生泄漏,减少可能发生的停车事故。 (2)氯酸盐反应槽前后的管道材质建议用钛材 或者20/PTFE。这一部分管道常设计成FRP/PVC材 质,经过长时间运行,漏点不好处理,而且管道变形 严重,导致氯酸盐反应槽不能连续使用,影响盐水 质量。 (3)盐酸管道建议用PP~H材质或者20/FI'FE 材质。这部分管道常设计成FRP/PVC材质,常造成 盐酸金属离子含量不达标,影响正常生产。但是,如 果采用PP—H材质,需要合理设计管道膨胀节和支 撑.防止管道严重变形。 7 P一314回流管接管位置 建议将P一314回流管设计在脱氯塔T一310底 部的管道上。有的企业将P一314(脱氯淡盐水泵)的 回流管接口设计在T一310的中部位置,特别在低负 荷时.由于盐水量少,回流进T一3l0的pH值为9~ 11的盐水与P一264送过来的pH值为1.5盐水混 合,导致盐水的pH值偏高,影响了脱氯塔的运行, 在化学脱氯时,需要加入更多的亚硫酸钠。而且游离 氯很难控制。 如果P一314的回流管接口已经设计在T一3l0 中部位置.则将回流阀关闭即可,游离氯就很容易控 制了 新的问题就是泵的压力可能会偏高,所以最好 还是更改回流管接口位置。 8去除盐酸中的游离氯 增加亚硫酸钠管道至D一350(盐酸储槽)。一般 旭化成离子膜电解工艺盐酸储槽D一350没有专设 除游离氯的管道,但是树脂塔对盐酸中的游离氯的 指标为≤5 ̄10 ,而生产的盐酸不是全部都能达到 这个指标的。因此,常在D一350里加入固体的亚硫 酸钠来去除游离氯,这样操作很不方便,增设亚硫酸 钠管道至D一350,便于操作。 收稿日期:2015—11-23 

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