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锅炉制粉系统煤粉细度大原因分析及对策

2024-09-10 来源:客趣旅游网
32 河南电力 2011年第2期 锅炉制粉系统煤粉细度大原因分析及对策 杨宏慧・,杨建委 ,林继香 (1.裕东电厂,河南永城476600;2.中电投姚电工程有限责任公司,河南平顶山467031) 摘要:针对裕东电厂#2锅炉制粉系统煤粉细度严重超标、锅炉炉渣含碳量大,从运行调整和检修的角度对制粉系 统进行了分析和检查。认为制粉系统煤粉细度严重超标的主要原因为球磨机分离器内锥回粉管磨穿磨透,导致大量 煤粉未经分离器分离直接短路吹进妒膛引起。对此提出了分离器内椎体回粉管更换及补焊的建议。 关键词:制粉系统分离器磨损煤粉细度 中图分类号:TK227 文献标识码:B 文章编号:X(2011)02—032—03 Reason Analysis and Countermeasure on Big Degree of Fineness of Powdered Coal in Boiler Pulverizing System Yang Hong-hui ,Yang Jian-wei2,Lin Ji—xiang (1.Abundant East Power Plant,Yongcheng 476600,China; 2.Yao Electricity Project Limited Liabiliy tCompany,Pingdingshan 46703 1,China) Abslract:In view of the abundance east power plant jfj}2 boiler pulverizing system powdered coal degree of ifneness serious exceeding the allowed ifgure,the boiler slag carbon amount is big,adjusted the angle which from the movement and overhauled to the milling system to carry on the analysis and the inspection,thought that milling system powdered coal degree of ifneness serious exceeding the allowed igure fthe prhrmry cause returned to the powder tube for the ball mill separator inner cone to rub puts on rubs thoroughly,caused the massive powdered coal not to insufiatfe the chamber after the separator separation irdect short circuit to cause.Regarding this proposed in he steparator the centrum replacement and the patching suggestion. KeyWOI'dS:flour milling system;separator;wear;ifneness 型双进双出正压直吹式磨煤机.磨煤机配套分离器 1前言 裕东电厂1、2号炉是东方锅炉厂引进福斯 为静态径向挡板型。磨煤机技术参数如下:磨煤机 出力60t/h(HGI=50、H20=8%、75%通过200目 特——惠勒能源公司韵“W”火焰燃烧技术。设计 制造的DG1025/17.4一II 14亚临界、中间一次再热 时);分离器为静态径向挡板型结构,直径2700mm。 #I、2炉分别于2004年7月和20o5年1月投运。 自然循环汽包炉,燃用永夏矿区产的低挥发分无烟 煤。其主要特点是双拱绝热型单炉膛,配备24个双 旋风筒分离式的高浓度煤粉燃烧器。燃烧器对称错 自投产以来,制粉系统煤粉细度均在设计值的合格 范围内(R90均在9%左右),炉渣可燃物3%左右。 2010年1月4日炉渣含碳量突增至8.65%,1月12 列布置于下炉膛前、后拱上。采用二次风多级、分级 配风燃烧方式。每个燃烧器的二次风分成6级可 调配风(拱上布置A、B、C三级,拱下布置D、E、F 日达到9.6%,13日9%。煤粉细度也出现了大幅变 化,2B、2C制粉系统变化最为明显,月平均炉渣含 碳量达到7.25%。2010.01.04~02.01煤粉细度一览表 见表1。 三级)。制粉系统为沈阳重型机器厂生产的BBD4060 2011年第2期 杨宏慧等:锅炉制粉系统煤粉细度大原因分析及对策 表1煤粉细度 33 日期 2A磨煤机 2B磨煤机R舳 2C磨煤机R∞ 2制粉系统的工作原理 双进双出磨煤机由两个完全对称的循环系统 组成,每个循环系统的工作原理和运行情况相同。 其工作原理如图1所示。 甲侧 乙侧 甲侧 乙侧 甲侧 乙侧 201O.O1.04 2010.O1.08 9.24 9.88 9.8 9.7 8.92 9.88 11.6 l2.16 10.9 l1.44 2010.01.11 2010.01.12 9.2 9.76 10.28 18.6 10 11.96 粒度为0~30ram的原煤,通过速度自动控制的 19.4 21.04 20.36 2010.O1.13 18.44 18.64 16.64 17.92 2010.01.15 16.6 17.68 14.04 给煤机送至料斗落下。经过混料箱并在此得到旁路 风的预干燥,经过落煤管而到达位于中空轴的螺旋 21.24 27.8 26.52 2010.O1.17 13.6 15.5 15.9 17.68 17.76 输送装置中。输送装置随着磨煤机筒体做旋转运 2010.O1.18 15.3 12.72 13.44 16.72 动,使原料通过中空轴送人磨煤机筒体内,在磨煤 2010.O1.22 12.72 16.O8 17.64 17.24 17.88 19.28 机筒体旋转过程中,由于钢球对原煤的冲砸和相互 2010.O1.24 11.4 12.1 16.3 17.7 18.4 摩擦,煤块被磨制成煤粉。热一次风通过中空轴内 2010.O1.25 10.64 11.4 14.6 15.6 15.9 16.96 的中空管进入磨煤机。使煤粉从进入口的相反方向 2010.01.27 14.64 15.52 15.72 15.68 22.84 25.24 吹出磨煤机简体,进入磨煤机分离器。分离器装有 2010.O1.29 14.48 14.28 19.76 22.88 位置可调的叶片。通过调节叶片的开度可实现出口 2O1O.02.O1 15.64 15.4 18.96 22.2 I 户 __ f 户cf— — 苎、嚣 I l I J ● I §岢f Ⅱ一 一 一 0 夸 E ● } E 口 日 一 至其他磨 I l 一 霞封风 图1双进双出磨制粉系统图 煤粉细度的调节和控制,煤粉经过离心力、重力、惯 (3)1月13日开始对2A、2C磨煤机对应原煤 性分离。合格的煤粉从分离器上方出口经一次风管 仓全部上火车煤的试验。一直持续到1月26日。全 道送往锅炉燃烧器,而不合格的煤粉则依靠惯性和 月分离器检查2A磨5次,2B磨1O次,2C磨8次。 重力的作用,通过回粉管返回磨煤机再次进行研磨。 (4)期间分别对舵炉的三台磨煤机补充了钢 球,补充量见表2。 3原因查找与分析 表2钢球补充表 针对#2炉制粉系统煤粉细度大,积极查找原 日期 2A磨 日期 2B磨 日期 2C磨 因,开展了以下工作: (吨) (吨) (吨) (1)每班巡检加强对回粉管测温检查,分离器 2010.01.19 4.o0 2010.01.18 4.00 2010.O1_07 4.OO 拉杆每班活动3次并做记录: 2010.01.23 2.0o 2010.01.22 2.o0 2010.01.18 4.OO (2)保持磨煤机料位不低于0.5kPa,加强对磨煤 2010.01.31 2.00 2010.O1_27 2.0O 机分离器出口温度、风压监视,增加煤粉细度取样 合计(吨) 8 6 10 化验,发现回粉管温度低、磨煤机分离器出口温度 经过对2C磨煤机清理分离器、加钢球、连续上 低、出口风压波动,及时联系设备部清理分离器。 火车煤(一直持续到元月底)一系列措施后,2C磨煤 34 河南电力 2011年第2期 机煤粉细度仍元改观。2A、2B磨煤机也经常达到 15%以上。1月29日2C磨煤机停运转检修。打开分 损部分进行临时性补焊; (2)建议对磨损的分离器内锥回粉管进行材质 离器下部检查孔发现分离器内椎体回粉管严重磨 损;2月1日清理2A磨煤机分离器时,检修人员用 捅煤钢筋棍确认甲乙侧分离器内锥回粉管磨穿开 口;2月10日2B磨煤机停运转检修,打开分离器下 部检查孔发现分离器内椎体回粉管严重磨损。 分析,对新加工分离器内锥回粉管进行光谱分析, 选择合适的材质; (3)控制煤源,减少石头、矸石及杂物,上煤时 尽量走除杂物机。减少软性杂物。 从以上数据、检查结果可以看出。#2炉煤粉细 度大的主要原因是分离器内锥体回粉管在煤粉气 流的长期剪切冲刷下,严重磨损磨穿磨透,使大量 煤粉未经分离器分离直接短路吹进炉膛引起: 此外,汽运煤中软性杂物多,造成分离器及回粉 管堵塞。 5结束语 磨煤机分离器内锥体回粉管工作环境恶劣,长 期承受高速煤粉气流的冲刷,是造成回粉管磨穿磨 透的主要原因。#2炉磨煤机分离器内锥体回粉管经 过更换或临时补焊后.煤粉细度又回到设计值的合 格范围内(R90在9%左右),炉渣可燃物控制在3% 左右,取得了良好的效果。 4防范措施 (1)及时更换磨损的分离器内锥回粉管或对磨 收稿El期:2O1O一09—13;修改稿El期:2010-12-15 (上接第29页) 方案说明:在线路A保护I柜、保护Ⅱ柜、远方 跳闸柜各增加一个“切#B机”压板,在远方跳闸柜 上还设置了一个“切#B机”总压板,正常运行时,所 组一线路单元接线,从本地区电网结构、电力系统运 行的安全性和机组运行方式的灵活性考虑。按照上 级调度部门的要求。于2006年将主接线从单元接 有“切#B机”压板断开;线路B停运时,投入线路A 保护柜的三个“切#B机”压板及“切粕机”总压板. 线改为外桥接线。接线变更后,就存在上述一些特 殊运行方式下对机组安全运行带来的巨大隐患,征 当线路A故障,任一个保护柜动作时,利用其备用 保护出口通过压板引入到#B机发变组非电量保护 得上级调度部门同意,按照更改接线方案。对两条 线路保护二次接线进行了更改,消除了事故隐患, 为公司安全运行打下了良好的基础。 C柜的“系统故障”输入通道,B发变组保护C柜判 断为“系统故障”,通过B发变组保护C柜出ISI动作 取得以下结果: 5安全经济分析 (1)安全性:从两机一线运行方式的危害看,这种 运行方式是不安全的,对主设备存在极大的安全隐 (1)跳开主开关B; (2)启动#B机厂用电快切装置,切换厂用电; (3)给热工回路一个信号,关闭B机主汽门和 调速汽门: 患,通过更改二次接线,保证了主设备的安全运行。 (2)经济性:该改造方案接线简单,不用投资, 可操作性强;使机组运行方式更加灵活,在特殊的 从而实现B机组安全停机。 按照同样的原理,对线路B保护柜切#A机接 情况下,可以实现机一变~线交叉运行,使公司经济 效益得到保证。 线进行更改,保证任一线路检修时.运行线路发生 故障,都能保证两台机组安全停机。 濮阳公司2x200MW机组最初设计方案为发变 收稿El期:2010—11—22 

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