事件名称: #2机组6KV IIB段母线失压 日期:12月24日 分析人:XXX 1.事件发生前工况:
负荷290MW,主再热汽温566/565℃,主/再热汽压力21.08MPa/3.4MPa,A/B/C/D/E制粉系统运行,总煤量138T/h,总风量1042T/h,氧量3.1%,炉膛负压-80Pa, 2A、2B汽泵组并列运行,给水流量913T/h,6KV IIA段母线电压6.2KV,6KV IIB段母线电压6.2KV。6KV段母线工作进线开关运行正常,母线备用进线开关备用正常,输煤运行方式:C1B/C2B/C3B皮带运行。
锅炉侧:2A/2B空预器主电机运行,2A/2B一次风机油站均为B润滑油泵运行,2A密封风机运行(2B密封风机备用),2A/2B送风机油站均为B润滑油泵运行,2A/2B引风机油站均为A润滑油泵运行。除渣系统MCC段由工作PCB段接带。 汽机侧:B凝结水泵变频运行(变频器由6KVIIA段接带),2A闭式冷却水泵运行,2B定子冷却水泵运行,2A/2B真空泵运行,发电机2B密封油泵运行,主机循环水泵2A/2B运行(动力开关均由6KV IIA段接带)、2C主循泵备用;2A/2B汽泵组润滑油泵均为2A润滑油泵运行。 2.事件经过:
13:01:14 #2机组6KV IIB段母线失压,母线电压到零(工作进线开关跳闸,备用进线开关未动作)。DCS发现2B引风机、2B送风机、2B一次风机、2C/2D/2E磨煤机跳闸、2B前置泵、2B空预器主电机跳闸(辅电机联启正常),风机动叶及风门挡板动作正常。6KV开关公用B变、电除尘B变、工作B变、除灰B变未断开(公用PCB段、电除尘PCB段、工作PCB段段母线各母联开关均合闸动作正常),就地查看6KVIIB段其余所带负荷开关均跳闸。380V保安MCCB段已切至工作PCA段接带(备自投动作正常)。
锅炉侧:2B一次风机、送风机、引风机油站油泵联启正常(均是2台油泵运行),2B密封风机联启正常,除渣系统A侧运行设备跳闸(除渣系统MCC段由工作PCB段接带),脱硝系统因2B稀释风机跳闸而退出运行(2A稀释风机联启正常)。 汽机侧:2B汽泵组跳闸,出口门关闭再循环联开,其A润滑油泵跳闸(B润滑油
编号:
泵联启失败,直流事故油泵未联启,手动启动A润滑油泵运行);2B定冷泵跳闸,2A定冷泵联启正常,定冷水流量稳定在51T/h;发电机2A密封油泵联启正常,事故密封油泵联启正常,主再热汽减温水自动关闭。
电气侧:检查6KVIIA段所带负荷运行正常,PC段及MCC段运行正常,#2机组RB动作。
13:02 检查微油枪投入正常,后检查发现微油枪B1/B4跳闸,多次试投后正常,投入空预器连续吹灰。
13:03 关闭C/D/E磨混合风门、冷热一次风调节门与关断门、密封风门,调整一次风压在6KPa左右,调整C/D/E磨各层二次风门开度至10%,燃烬风风门开度关至25%,维持总风量在620T/h左右,监视汽泵自动跟踪正常,给水流量跟踪正常。调整炉膛负压在-70Pa左右,氧量6.2%左右,将总煤量稳定在70T/h左右。 13:04 解A给水泵给水自动,手动维持总给水量460T/h左右,维持主再热汽温在正常范围内,过热度3-4℃,加强对开式水系统、闭式水系统、各运行辅机轴承温度的监视。
13:05 投入A2/A3/A4大油枪,就地检查着火正常。检查轴封压力、温度正常,检查汽机润滑油温油压、轴承回油温度、汽机振动、轴瓦温度、胀差、轴向位移、各加热器水位均正常。启动#2炉除渣系统液压油泵,将液压关断门全部关闭。 13:06 安排人员查找#2机组6KVIIB段母线失压原因。
13:10 机组负荷稳定在140MW左右,主蒸汽压力10.8MPa,再热汽压力1.6 MPa,主再热汽温530℃/535℃,总煤量维持在72T/h左右,给水流量435T/h左右,维持总风量620T/h左右,炉膛负压在-80Pa左右,氧量5.5%左右。
13:20 将6KVIIB段所有开关摇至检修位(工作分支进线开关、备用分支进线开关、工作分支PT、备用分支PT、母线PT均摇至检修位),对6KVIIB段母线测绝缘。
13:31 联系热控强制脱硝进口烟温三取中为305℃,投入脱硝系统运行,环保指标正常。
14:07 6KVIIB段母线测绝缘合格,用6KVIIB备用进线开关对6KVIIB母线进线充电,检查6KVIIB段母线电压正常。
14:10逐一测量6KVIIB段所带设备绝缘合格(怀疑输煤C1B/C2B/C3B皮带输送
机绝缘不合格,通知输煤B侧暂时不能备用,未摇至工作位)。 14:14启动2B前置泵,运行正常。
14:28启动2B引风机,将2B引风机并入运行,调整炉膛负压在-100Pa左右,投入2B引风机自动,将炉膛负压设为-100Pa。 14:36冲转2B小机,15:26冲转至3000r/h。
14:37启动2B送风机,将2B送风机并入运行,投入2B送风机自动。 14:43启动2C制粉系统,运行正常。
15:36启动2B一次风机,将2B一次风机并入运行,调整一次风机出口风压至8KPa,投入自动。
15:58启动2E制粉系统,运行正常。启动A路除渣系统设备运行,打开液压关断门。
16:22负荷175MW,给水泵进行并泵操作,并泵正常后将给水泵投入自动。 16:25投入机组协调,升负荷至270MW。 3.事件原因分析:
(1)输煤C1B皮带输送机B相对地绝缘为零造成接地,接地点正在查找中。 (2)输煤C1B皮带输送机6KV开关零序过流动作时间为0.9s,而6KV工作进线开关零序过流动作时间为0.5s,引起越级跳闸。 4.暴露出的问题: (1)管理问题:
a、输煤对电气设备管理责任不到位。
b、今后凡是输煤启动6KV设备需请示值长、单元长。 (2)技术问题:
a、对6KV开关保护进行在梳理,查找漏洞,以防再次出现越级跳。 b、给煤机跳闸后再次启动需就地复位开关(其他400V开关均有此类问题)。 c、B汽泵备用交流油泵联启失败,直流油泵也未联启。 5.处理方法及措施: 序号 防范措施 责任人 完成时间 验收人
受培训人员签名:
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