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58MW锅炉爆管事故分析及解决方案

2024-04-30 来源:客趣旅游网
第4l卷第7期 2016年7月 上海化工 Shanghai Chemical IndusW 58 MW锅炉爆管事故分析及解决方案 肖新房 王鹏南 金铭 王惠云 陕西建工金牛集团股份有限公司 (陕西西安摘要710043) 对QXS58一1.6i130/7O-Q型锅炉爆管的成因进行了分析,提出了防范措施并取得了预期效果。 锅炉爆管成因措施 关键词中图分类号TK227 0前言 热水锅炉是高校中经常使用的设备。锅炉运行 正常与否不仅影响到学校的生活秩序,甚至影响到 学校人员的生命安全。因此,关注锅炉的运行状况至 Qxs58—1.6/130/70一Q型热水锅炉,同年完成安装并 投入运行。在第二个采暖季,其中一台锅炉发生爆管 事故。通过对事故现场的查看,发现爆管部位95% 关重要。针对锅炉在运行过程中出现的突发事件,进 行深入分析并持续改进,是从根本上解决问题的有 效方案。 以上位于燃烧区内,且多发生在第1对流管束弯曲 部位下方50—150 mm处,炉膛水冷壁顶部有过烧的 痕迹。将管子进行切割后发现:第1对流管束弯曲部 位以下50~150 mm处结垢严重(结垢部位对应的管 子外部颜色发黑,其他部位颜色正常),管子破口处 紧邻水垢,破口以下管壁内则光洁无垢。 1 锅炉的主要参数和水循环设计特点 1.1主要技术参数 3爆管成因 通过对该锅炉结构及爆管情况进行分析可知, 此锅炉发生爆管的原因主要有以下4个方面: (1)进水水质不合格。热水锅炉进水的硬度要 求控制在0.6 mmol/L以下,但在实际运行中,因水中 钙、镁离子质量分数过高,导致锅炉高温区的阻力部 锅炉主要技术参数:锅炉型号为QXS58—1. 6/130/70一Q;额定热功率为58 MW;额定出水压力为 1.6 MPa;额定回水温度为70℃;额定出水温度为 130℃;燃烧方式为室燃;设计燃料为天然气。 1.2水循环设计特点 QXS58—1.6/130/70一Q型锅炉采用强制循环和 自然循环相结合的水循环方式,即:炉膛水冷壁为强 制循环,其余为自然循环。炉膛水循环回路由上锅 筒、炉膛水冷壁和下锅筒构成。对于系统回水,先由 循环泵将其强制打入位于炉膛后部的进水管,将回 水送入上锅筒,经炉膛水冷壁下降管进入下锅筒,然 位(对流管束弯曲处水冷壁管上部)极易结垢,长时 间运行会造成管壁传热效果变差,管内的水得不到 充分冷却,久而久之,结垢程度加剧,致使管子变形、 炭化、直至爆管。 打开锅炉下锅筒,发现锅筒内部有大量的泥沙 和块状碳化钙。这说明锅炉水处理设备已经失效,造 成锅炉进水的硬度超标,从而使得进入锅炉内部的 循环水的水质不合格。锅外化学水处理化验值与标 后进入上升管区域,进入上锅筒,随后在对流管束进 行自然循环,加热后由上锅筒的集水管引出。再循环 回路设计中采用了合理的下降管与上升管截面比, 经过水动力计算可知,回路循环倍率为1.50,锅炉炉 膛的水循环可靠。 准值的对比如表1所示。其中,标准值的数据出自 GB/T 1576--2008 ̄工业锅炉水质》。 (2)运行过程中意外停炉。在设计上,锅炉上部 为强制循环,下部为自然循环,锅筒内部进出水之间 加装有隔板(进水位置低,出水位置高);循环泵的作 2事故概况 2014年,北京某高校从某锅炉厂购置了三台 第一作者简介:肖新房 男 1963年生用是使进水位置形成一定的推力,迫使低温水向下 硕士 高级工程师 主要从事供热系统及节能开发的研究工作 第41卷 表1 锅外化学水处理化验值与标准值对比 自然循环,炉膛为强制循环。在锅内,水由炉膛水冷 壁下降区先进入下锅筒,经加热后由炉膛水冷壁上 升区进入上锅筒,其水循环速度同循环泵流速相同。 然而,当水再次进入对流管束时,其循环方式又全部 浊度删 ≤5。0 变为自然循环,虽由循环泵作用可产生部分推力和 吸力,但与其他炉型水循环相比,其循环速度相当缓 慢。同时,由于该锅炉的设计弯度与坡度比自然循环 坡度小,这进一步影响了其循环速度,致使部分气体 不能及时排出弯曲部位和斜坡,造成结垢腐蚀。 总硬度/(mmol·L-。) ≤0。6 PH值(25 ) ≥7.0—11.0 溶解氧,(mg· ) 含油量/(mg·L ) 全铁/(rag·L- )磷酸根/( mg·L- ) ≤0.10 《2。0 口、 O ll  0. ~ 35.O一5O.O 32 5 4解决方案和防范措施 为彻底解决该型号锅炉结垢爆管的问题,通过 O 8 2 & 国3 锅筒等部位流动,而出口位置则形成相应的吸力,使 对爆管成因的分析,提出如下解决方案和措施: (1)加强培训,提高司炉人员和化验人员的操 作水平,要求其严格按照锅炉运行规程控制锅炉的 下锅筒等部位的水进入上锅筒后再进入热网。该型 号锅炉炉膛水冷壁管是按强制循环设计的。在锅炉 oo _ 正常运行时,锅炉内部的水循环既靠自然循环,又靠 强制循环,因而水中杂质在第1对流管束高温区不 会过多集聚。但是,若发生停电、停水或暂时停炉的 情况,炉膛内的余热继续使水中气体受热析出;另一 方面,由于循环泵停运,致使锅炉上部没有吸力,导 运行参数。当发现水质不合格时,应在水箱中加入指 定药物并采用炉内、炉外两种水处理方式处理水质。 加强对水处理设备的运行、再生化验的监督管理,杜 绝补给水硬度和溶解氧超标的情况,预防管内结垢。 (2)及时排污。定期排污是锅炉运行中的一个 不可缺少的操作环节,为控制锅炉水的含盐量,保证 了供水质量,应及时排除受热面下部沉积的污垢和 杂质。 致气体聚集在第1对流管束的弯曲处,进而造成结 垢。值得一提的是,管壁一旦结垢,即使在正常运行 的情况下,水中的杂质也极易吸附于结垢处。随着锅 炉运行时间的延长,管壁水垢越积越厚,最终导致管 道被堵死。 (3)改变循环方式。将该型号锅炉第1对流管 束的水循环方式改为强制循环,即将炉膛水冷壁上 升进入上锅筒的水流再引入锅炉第1对流管束,使 (3)操作不当。当发生停水、停电时,由于未按 正常操作步骤停泵,致使炉膛余热继续加温,从而使 水中气体析出并吸附于管壁而造成结垢。在正常情 况下,按照热水锅炉停泵要求,必须在出口温度降至 50℃以下时,方可停止循环泵。因此,在突发情况 下,水中气体析出部分气体进入锅筒上部集气管内, 在气泡下侧形成杂质吸附也是产生水垢原因之一。 (4)循环缓慢。此型号锅炉对流管束水循环为 得第1对流管束内水的流速增加。这样,可将加热过 程中析出的气体迅速排至集气罐,使第1对流管束 弯曲部位无法聚集气体,从而避免产生水垢。 将该锅炉按以上措施改造后,取得了预期的效 果,锅炉再也没有发生类似的问题,解决了因爆管影 响供热的问题。 收稿日期:2016年4月 Analysis and Soluti0ns 0f Tube Explosion Accident f10r 58 MW Boiler Xiao Xinfang Wang Pengnan Jin Ming Wang Huiyun Abstract:Reasons for the tube explosion of type QXS58-1.6/130/70-Q boiler were analyzed.In addition,the pre— ventive measures were put forward and anticipative effects were achieved. Key words:Boiler tube explosion;Reason;Measure 

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