断路器重合闸异常动作情况分析
作者:梁琨 彭永磊 刘堃 晋飞 来源:《硅谷》2014年第15期
摘 要 针对一起变电站110 kV线路检修完毕开始恢复送电时,线路断路器重合闸异常动作致使断路器自动合闸的现象进行分析,并针对该回路设计上的不足提出合理可行的解决方法,保证了保护、控制回路的正确动作,确保电网设备的安全运行。 关键词 断路器;自动合闸;重合闸启动逻辑
中图分类号:TM762 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)15-0147-01
线路断路器重合闸为三相一次重合闸方式,根据规程规定自动重合闸装置是由保护起动和断路器控制状态与位置不对应起动,用控制开关或通过遥控装置将断路器断开自动重合闸装置均不应动作。须知任何一种异常现象的背后都存在隐患,需要查找问题根源排除隐患,杜绝此类事件的发生。 1 事件经过
某变电站为综合自动化变电站,执行调度令110 kV线路检修完毕恢复送电前状态即为检修线路间隔接地线已拆除、接地开关已拉开,断路器、所有隔离开关都在分位。本间隔保护为南瑞继保公司LFP-941A型线路保护:此时装置电源在合位,控制电源在分位,本间隔保护跳合闸压板、功能压板在投入位置,与其他运行间隔相关的压板在退出位置。而当运行人员操作至合上断路器控制电源步骤时线路断路器出现了自动合闸现象。 2 原因分析
出现断路器自动合闸现象,可从两个方面进行分析试验,首先是重点试验断路器防跃回路,是否是把手粘连而防跃继电器损坏。
步骤:将合闸把手置于合后位置,合上开关,并保持不动(用于模拟合闸脉冲持续状态),此时,给保护装置输入故障量并作用于断路器,使其跳闸;因为防跳回路的启动,虽有合闸脉冲,但是TBJV在合闸回路的触点动作,并保持断开状态,合闸回路不通,所以断路器跳闸而不会进行合闸,当断路器跳开后,松开合闸把手(把手位置在预合)。试验后,KKJ继电器位置没有复归,仍在合位。
KKJ继电器实际上就是一个双圈磁保持的双位置继电器。该继电器有一动作线圈和复归线圈,当动作线圈加上一个“触发”动作电压后,接点闭合。此时如果线圈失电,接点也会维持原闭合状态,直至复归线圈上加上一个动作电压,接点才会返回。当然这时如果线圈失电,接点
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也会维持原打开状态。手动/遥控合闸时同时启动KKJ的动作线圈,手动/遥控分闸时同时启动KKJ的复归线圈,而保护跳闸则不启动复归线圈。试验证明该回路没有问题。 其次检查重合闸启动逻辑,LFP-941保护装置重合闸启动逻辑如图1所示。
当只断开控制电源空开,根据图示1,对重合闸的放电条件只有外部放电和合闸压力放电,放电条件均不满足,经过重合闸充电时间15 s后,重合闸处于充电状态。
综上所述,110 kV线路检修完毕,开始恢复送电时,当运行人员合上断路器控制电源线路断路器自动合闸,此时“不对应启动重合闸”满足条件,误将断路器合闸。 3 技术改造
出现了上述异常合闸现象后,继电保护技术人员随后对全网的110 kV线路保护装置重合闸启动逻辑进行调查,潍坊电网运行的此种装置共计14套,其中出现过问题的有10套,超过了二分之一,其中220 kV变电站五个,110 kV变电站九个,彻底解决这种类型的装置问题会关系到整个我公司电网的供电可靠性。
继电保护技术人员发现在南瑞继保公司RCS系列保护、北京四方公司CSC系列保护中,增加了“装置启动(保护启动)”逻辑以及控制回路断线等给重合闸放电的逻辑条件,有效防止上述情况的出现。
图2 RCS941重合闸启动逻辑图
而针对现运行的LFP-941保护装置的这一设计缺陷,与厂家进行了沟通,在尽可能减少停电时间和简化施工方案的前提下,提出了将LFP-941更替为RCS-941保护装置的方案。按照上述方案进行更换后,经过为期半年的调查,设备运行情况良好,没有再发生断路器自动合闸情况。 4 防范措施
1)重新修正《保护检查标准化作业指导书》,将重合闸闭锁回路检查纳入其中。 2)这次事故分析的经验整理成册,上报各部门,纳入标准化,以便于以后整改。 3)进一步加强二次作业人员的技术培训,提高理论实践技能,提高事故情况下的应变能力。 参考文献
[1]冯匡一,袁季修,等.继电保护和安全自动装置技术规程[M].中国标准出版设,2006.
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[2]南京南瑞继保电气有限公司.LFP-941系列高压输电线路成套保护装置技术和使用说明书[M].2000.
[3]电力部电力自动化研究院继电保护研究所.PLP41A-04微机线路保护柜布线图[M].2004. [4]南京南瑞继保电气有限公司.RCS-941系列高压输电线路成套保护装置技术和使用说明书[M].2002.
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