78 沪昆线K429重力式挡土墙病害整治方法探讨 力的水平分力; ,‘p分别为填土的重度和内摩擦角(粘性土取 3,=17 kN/m3.q ̄=35。~40。), 为墙背与竖直线之间的夹角(仅= 14。),逆时针方向为正;8为墙背与填土之间的内摩擦角,f8= 53。);i为墙后土坡与水平线之间的夹角(i=33。);0为破裂角 将既有挡土墙补强后的上图尺寸代入(5)式得 .。325×(1 2+0 7)xSx 22xl1+sm(53 ̄-14)x sm(90o-29 ̄-37 5 ̄)+(o 5+1 3)×0 8×1 l 『1 2s(53= ̄14—")x= 二二_—一 ———— —2 =+O x co7)x 5x 22一— = 二_—二r_—-_—二 一 *in(29。+37 +53。一14 (0=29。);w为墙体自重;f为基底与地基之间的摩擦系数,黏 性土取0.25~0.4。 1.55 由计算得出补强后挡土墙抗滑稳定系数Kc=1.55≥1_3 将以上数据代入(5)式得: ~———— =(最小设计抗滑稳定系数),满足设计要求。 3.2既有堑坡刷坡减载措施 。,zs×(0 7+0 2) ̄5x 22x}l+sni( ̄3 ̄-14)xi ;;;: j : + c + s ×。s× l 互 ■—一 2 sin(29 +3, +53 一l4 由于受自然条件的影响,造成既有堑坡岩土的结构和构 造以及密实度、潮湿程度、破碎或风化程度等不利因素,增加 了挡土墙背后的土压力。对堑坡进行刷破减载可有效挡土墙 后背土压力。 1.03 由计算得出该挡土墙抗滑稳定系数Ke=1.03≤1-3(最小 设计抗滑稳定系数),已经到了滑移的临界值。从(5)式可以看 出挡土墙位移的主要原因是挡土墙自重不足引起位移。 3整治措施 该堑坡高度自挡土墙顶面起为101TI~13 1TI,坡面坡率为 1:1.5,其地质条件为较松散塑性黏土,对水渗透性较强,容 易产生滑动面造成较大土压力或堑坡流坍,给既有堑坡刷坡 减载降低高度,对减少挡土墙背部土压力有较好的效果。因 此,乘坡顶外的高铁路基开挖之机,对堑坡进行了刷坡,降低 3in~5111不等。 3.3减少水害对挡土墙影响措施 通过对挡土墙的病害原因分析和挡土墙抗滑稳定性系 数计算可知,既有挡土墙施工尺寸的缺陷、墙背后土压力增 加及排水不良是造成该重力式挡土墙失稳位移的主要原因。 因此,采取以下整治加固措施。 3.1既有挡土墙加厚补强措施 考虑到既有挡土墙尺寸缺陷造成墙自重不够原因,采用 防止坡顶积水及雨水渗入堑坡土体是提高挡土墙稳定 性重要因素。因此,在对堑坡刷坡减载之后再对坡顶面采用 C15混凝土进行防水层封闭,和在坡顶增设截水天沟,防止雨 水直接冲刷边坡。同时,对既有挡土墙泄水孔进行疏通以及 C25混凝土现浇面板与既有挡土墙使用长0.5 1TI(直径为22 mm)的螺纹钢进行钻‘p50 mm孔灌注M35水泥砂浆锚固连 接,螺纹钢纵横间距皆为O.5 nl。挡土墙加厚后墙基础至水沟 间土石全部挖除后采用M7.5号浆砌片石加固,具体加固后 挡 通过钻孔增加泄水孔数量,使挡墙后水保持排水畅通。 4结束语 为了降低沪昆线重力式挡土墙抗滑稳定性下降带来的 风险,有必要对既有挡土墙进行全面调查,尤其对高挡墙要 仔细检查内部尺寸和构造,可采用地质雷达法或钻孔取芯法 获得墙结构物厚度和墙体圬工质量情况,结合现场调查,测 算挡土墙的抗滑稳定系数,并进行安全风险评估。对存在安 全隐患的挡土墙根据产生病害的具体原因采取不同的整治 J/ -。——1 方法,达到根治的目的。 责任编辑:宋飞胡雄伟 来稿时间:2015—02—05 g429.200 ̄+470 图2 采用混凝土现浇板补强后挡土墙横断面图 (上接第82页)防止切块伤人。 预留25mm不要割穿,以确保9111箱身 墙锯的方法进行切割钢筋混凝土箱体, 的安全。 (3)既有9 lIl箱体的安全保护 ①既有9 m箱与切割的4 1TI箱,边 在不中断影响行车运行下,不影响损坏 ③镐头机凿除底板及相邻边墙时, 邻边框架,切块控制达到既定目标要求,墙在分块时已考虑到安全因素,切块尺 控制好振幅,不能影响9 ITI箱身下沉,设 实际7天切割完成,大大缩短T期,效果 寸尽可能减少,重量轻,以便于控制,即 置好观测点,切割与凿除都要加强检测 较为显著的。为既有线钢筋混凝土结构 拆除提供一条安全高效,快速切割,经济 使在装载过程由于疏忽撞击一下既有9 并做好记录,以备分析检查。 In箱身,也不会造成大的伤害。 合理(1 670元/m )的途径。 责任编辑:宋飞 来稿时间:2015—01—20 ②切割时要特别小心,确保不伤及 6结束语 9 m箱体边墙,切割时要指定专人监控, 实践证明:采用金刚石绳锯和液压