摘要:某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,一直存在推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,导致机组无法长期满负荷运行,影响到电厂设备安全及经济效益。经过认真分析,找到了推力轴承工作瓦块温度偏高的主要原因,采取措施进行处理后,机组带50MW负荷运行,工作瓦块温度由121℃降至83℃,效果明显,恢复了机组满负荷运行能力,解决了3号汽轮机推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,保证了该电厂机组的安全稳定运行。
关键词:汽轮机;推力轴承;推力瓦温度 1概述
某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,型号:N50-6.1/475;额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。该机组前轴承为径向推力联合轴承,由轴承壳体、推力瓦块组件和径向轴承瓦块组成。推力轴承瓦块组件分正负两组,分布在转子推力盘的两端,每组有11个瓦块,瓦块安装在持环上;推力瓦块背部有平衡块,通过平衡块的摆动,使轴向负荷平均分布于各推力轴承瓦块上,从而使推力瓦块表面的负荷中心都处于同一平面内,每一个推力轴承瓦块均承受着相同的负荷。机组正常运行时,工作瓦块受力,所以工作瓦块温度高于非工作瓦块温度。
该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,推力轴承工作瓦块温度一直偏高(数据详见表1),最高时达到121℃(汽轮机厂家设计值:115℃报警;130℃跳机)。为了控制工作瓦温度不超标,该机组经常保持负荷在40MW左右运行。
表1:3号汽轮机推力轴承瓦块温度数据
序号 日期 机组负荷(MW) 工作瓦温度(℃) 非工作瓦温度(℃) 1 2.8 2021.145 #1:110;#2:121; #3:96;#4:94; #1:62;#2:65; #3:64;#4:63; 2 .23 2022.140 #1:87;#2:108; #3:91;#4:89; #1:61;#2:61; #3:60;#4:62; 2推力轴承工作瓦温度高原因分析
2.1推力盘与推力轴承工作瓦端面位置不平行
2022年4月份,该电厂3号汽轮机临停检修,现场拆检推力轴承组件,发现工作瓦右侧半边瓦块(见图2-1:#3、#4、#5、#6、#7、#8)均有磨损,其中有3块瓦块磨损比较严重(见图2-1:#4、#5、#6),左侧半边瓦块没有出现明显的磨损(见图2-1:#1、#2、#9、#10、#11),机组运行中瓦块温度比较高的是#4瓦块(见图2-2:对应#2测点位置)。
图2-1 图2-2
现场测量推力盘与工作瓦背面的壳体距离,发现右侧比左侧(从机头往机尾看,左手为左侧,右手为右侧)小0.34mm;推力盘与推力轴承壳体左右距离不等,说明推力盘和推力轴承工作瓦存在端面位置不平行的情况。由于该类型机组径向
推力联合轴承瓦壳与轴承座设计是圆柱面配合,不是球面配合,推力轴承壳体不能调整中心(见图2-3)。机组运行中,就会导致推力盘与推力轴承工作瓦面间隙不均匀,这是导致工作瓦右侧半边瓦块出现磨损的原因之一。
图2-3
2.2推力轴承供油量不足
2022年7月份,该电厂3号汽轮机临停检修期间,现场再次拆检推力轴承组件,发现推力轴承工作瓦所有的瓦块均有磨损痕迹,而且磨得比较均匀(见图2-4)。另外,现场对工作瓦块仔细检查,发现每个工作瓦块进油孔(孔径:6mm)被瓦块乌金面挡住了约二分之一,油槽靠瓦块边缘一侧铣低了约1.5mm(见图2-5),这样进入工作瓦块油槽的润滑油会有一部分直接泄漏到瓦面外,导致进入瓦面的润滑油量偏少,瓦块油膜形成不良,从而出现工作瓦块温度偏高的现象。
图2-4 图2-5 2.3前轴瓦瓦壳中分面扬度与前轴颈扬度偏差大
现场检查测量发现:前轴瓦瓦壳中分面扬度与前轴颈扬度偏差大,前轴瓦瓦壳中分面扬度为1.65mm/m,前轴颈扬度为0.69 mm/m,两者扬度偏差为0.96mm/m。扬度偏差大会造成推力盘与推力轴承工作瓦垂直方向间隙不均匀,工作瓦块运行中出现偏磨,可能会造成瓦块温度偏高。
3主要处理措施
3.1调整径向推力联合轴承的定位
3.1.1对轴承壳体调整垫片进行修配(见图3-1),重新调整轴承壳体的位置,修磨后测量垫片安装位置的间隙为0.03mm;
3.1.2垫片回装完毕,检查测量推力盘与工作瓦背面的壳体距离:左侧0.32mm,右侧0.29mm,左右侧距离偏差为0.03mm,达到汽轮机厂家设计要求。
图3-1
3.2增加推力轴承供油量
3.2.1将推力轴承工作瓦进油槽至瓦块边缘的距离由2.5mm改为5mm,瓦块进油孔面积扩大,减少对瓦块进油量的影响(见图3-2红框所示);
图3-2
3.2.2取消原工作瓦块进油口出油侧的泄油槽结构,进油槽增加进油倒角(2×45°),能让更多的润滑油进入瓦块接触面,形成良好的油膜(见图3-3);
图3-3
3.2.3将径向推力联合轴承下半的进油孔由原先的Φ24mm加工至Φ60mm,孔深68.1mm,增大联合轴承进油面积;径向瓦进油孔由原先的Φ24mm改小为Φ16mm,减少径向瓦进油量;整个联合轴承进油得以重新分配,径向瓦侧进油量减少,推力轴承工作瓦侧进油量增加,更有利于工作瓦块的润滑和冷却(见图3-4)。
图3-4 3.3其他措施
3.3.1针对前轴瓦瓦壳中分面扬度与前轴颈扬度偏差大问题,和汽轮机厂家沟通确认:由于推力盘与推力轴承工作瓦接触情况及机组振动情况良好,故此次检修不调整轴承座下部垫片及轴承座扬度;
3.3.2复测推力轴承推力间隙为0.43mm,符合汽轮机厂家设计要求(厂家设计值:0.35-0.45mm);
3.3.3推力盘与推力轴承工作瓦涂红丹粉检查接触情况良好。 4处理结果
该电厂3号汽轮机推力轴承检修完成后,机组满负荷50MW运行,工作瓦最高温度降至83℃。检修前后数据详见表2。
表2:3号汽轮机推力轴承瓦块温度数据
序号 负荷机组修前 修后 注 备(MW) 工作瓦温度(℃) 工作瓦温度(℃) 1 10 #1:66;#2:63; #3:67;#4:64; #1:67;#2:67; #3:72;#4:76; 2 20 #1:85;#2:84; #3:94;#4:95; #1:72;#2:73; #3:78;#4:81; 3 30 #1:107;#2:100; #3:93;#4:90; #1:76;#2:75; #3:79;#4:79; 4 45 #1:110;#2:121; #3:96;#4:94; #1:76;#2:80; #3:79;#4:77; 5 50 #1:106;#2:125; #3:107;#4:103; #1:74;#2:77; #3:79;#4:83; 5结论
该电厂3号汽轮机组工作瓦温度高问题,通过检修处理后,推力轴承工作瓦温度恢复至正常范围,效果显著,解决了影响该电厂3汽轮机组安全运行的难题,保证了机组的长期安全稳定运行,提高了电厂的经济效益。
作者介绍:
韩奎,1984年10月出生,男,河南郑州人,2006年参加工作,大学本科学历,工学学士,热能机械工程师,现在广州环投技术设备有限公司从事机务检修技术管理工作。
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