.设计开发. 通过多体动力学计算分析来对橡胶衬套进行6 从表3可知.驾驶室悬置橡胶衬套进行刚度 向刚度的重新匹配。根据相关尺寸要求.将驾驶室 重新匹配后其横向(Y向)受力降幅分别达到7-3% 悬置模型在PRO/E软件中建立后将其导入ADAMS 和8.1%.说明调整刚度后的橡胶衬套的横向受力与 中.在ADAMS模型中建立相关约束.从而得到整个 原有结构比有改善趋势。该趋势将有利于提高驾驶 驾驶室悬置系统的虚拟样机模型 该动力学模型采 室悬置衬套的疲劳使用寿命。 用固定副将翻转轴总成与车架连接.采用bush模块 2.1.2衬套有限元模型建立及分析 模拟驾驶室悬置橡胶衬套 采用有限元设计建模方法来对橡胶衬套进行结 针对模型输入的相关参数如表l所列。 构设计.其基本原理是采用Mooney—Rivlin模型来 表1 驾驶室悬置虚拟样机模型参数 描述橡胶材料在受力作用下的变化f41 根据所要求  ̄N/kg 1050(包含驾驶员2人) 的参数.采用FEA分析方法进行产品的刚度匹配设 簧刚度/N.mm一前减振器弹 65 后减振器弹簧 刚度/N.mm一 55 计。模型基本形式如下: 驾驶室重心 1336 驾驶室转动 Ixx 612 位置/mm y 28 惯量/kg・Irf IYY 512 U=C o(11—3)+ (,2—3)+ (J-1) (1) Z 890 1 681 纵向跨度/mm 减振器 r上 2033 横向跨度/减振器 mm b 1193 式中, 为应变能密度函数:, 和,1分别为第1和第 图3所示为驾驶室悬置系统动力学模型示意 2变形张量不变量;I,为体积比,当材料不可压缩时, 图.以衬套bush l和bush 2的y向最小受力为设 j=l;C 。、C。 均为材料系数,通过单轴拉伸试验得 计目标.在ADAMS中采用试错法.对衬套分别输入 到;D.为材料常数,由材料试验可知,当所有D.为0 6向刚度的初始刚度值.并根据汽车运行过程中驾 时。说明材料完全不可压。 驶室极限偏离情况.在ADAMS样机模型中.对驾驶 同时.橡胶材料的应力一应变关系可由应变能 室重心输入一个Z向和 向、幅值分别为30 mm和 密度函数对橡胶材料的主伸长比求导得出.其基本 15 mm的激励来考虑橡胶衬套的受力情况 通过进 形式如下: 行多组数据的橡胶衬套受力平均值分析计算与统 计,确定橡胶衬套横向(Y向)受力最小时橡胶衬套 2(A 等÷等 (几 ,22)(,32) 的6自由度方向刚度值 式中,i分别代表材料的3个主方向;A 为材料主方 向的伸长比;t 表示主方向的应力;P反映为一未知 压力。 根据单轴拉伸试验简化结果可得:A:=A 1/A , t,= =0,则联立式(1)和式(2)可以求得: 图3驾驶室悬置系统动力学模型示意 Y=C1o+XC01 (3) 新刚度值与原有刚度性能值比较如表2所列. 其中,Y=t /2(a1一 ), =— 1其中 、K 、 为3个方向的径向刚度, 、R、 为 ,根据测试不同拉 A1 “1 3个方向的偏转刚度。 伸比下的应力值t,可以得到橡胶材料参数C = 表2衬套刚度参数匹配结果对比 刚度 Kx/ K | 7/ Px/Nm・ Py/Nm・ ,Nm・ 0.47,C。 =0.13。根据该参数而采用ABAQUS软件 kN・mmq kN・mⅡ kN・mmq (。)I1 (。)I1 (。)-1 计算橡胶衬套在各个方向的刚度性能.并根据该 性能值 原有 3.5 0.46 3.5 7.5 7.5 10.7 性能确定衬套的最终结构.从而达到优化衬套结 性能值 优化 5 0.5 2.5 9 10 6.5 构的目的 分析优化前、后橡胶衬套受力数据平均值.得出 为了验证优化设计后的产品是否满足要求.对 衬套横向受力趋势如表3所列。 新结构试制产品进行y向(主要使用方向)刚度检 表3优化前、后橡胶衬套受力结果对比 测并与有限元分析设计时刚度曲线进行对比(图 参数 bush 1 bush 2 向 l,向 Z向 向 y向 Z向 4)。由图4可知,在0-2mm范围内,通过有限元分 原结构受力 390 592 526 496 59 153 析设计衬套2 mm时刚度的结果为4.9 kN/mm.试制 新结构受力,N 381 549 521 464 54 168 变化幅值 -2I3 -7.3 —1.0 -6.5 —8.1 +9.8 产品压缩2mlTl时刚度为5.4kN/mm,设计误差在10% 2014年第1期 一15— .设计开发・ 范围内,说明设计性能与实际产品性能相符。同理, 采用上述方法对其他方向刚度参数进行有限元设 计。并最终确定橡胶衬套结构设计如图5所示。 l2 10 至8 6 铺4 2 O 位移/mm 图4 Y向压缩2 mm时刚度曲线对比 丫 y Z 图5优化后衬套结构不意 ■ 2.2驾驶室悬置的振动测试分析 为了获知橡胶衬套结构改进对整个驾驶室悬置 的影响.对驾驶室悬置进行实际振动测试。该测试 采用INV3020数据采集仪、DASP—V10测试软件等 设备进行数据采集分析。 在驾驶室左前和右后端分别布置振动测点.并 测试垂向(Z向)的振动加速度,具体分析对比结果 如表4和表5所列。 表4左前端匀速工况下振动加速度有效值比较结果 匀速工况/l(m・h 30 40 50 60 70 80 90 加速 度 原有 结构 0.44 O.67 0.50 0.43 0.42 0.46 O.8l /m.s-2 结构 优化 0.26 0_30 0.30 0.39 0.40 0.60 0.6O 表5右后端匀速工况下振动加速度有效值比较结果 匀速工况/kII1・h一1 30 40 50 60 70 80 90 加速 度 原有 结构 0.45 O.8O O.61 0.61 0.64 0.82 1.O5 /m・s 优化 结构 O.28 O-42 0.65 0.49 0.60 0_85 1.00 由表4和表5可知.除时速80 km/h及50 km/h 时加速度值有一定增幅外.其余时速下驾驶室测 试点位置的加速度值均有不同程度的下降.说明 改进后的衬套结构对驾驶室的减振性能具有积极 的影响。 2.3衬套疲劳测试分析 由于橡胶衬套横向受力较大容易造成产品损 害.因此对橡胶衬套横向进行相应的疲劳寿命测 试 通过测试相同疲劳试验次数下的横向刚度变 化率来对比优化结构前、后的衬套疲劳寿命,结果 一16一 如图6所示 (8)原有结构衬套疲劳试验结果 位移/mm (b)优化后衬套疲劳试验结果 图6疲劳试验及其结果示意 由图6可知.通过对橡胶衬套横向施加4 mm 位移,频率为2 Hz,可以得到产品3O万次试验下, 原有结构衬套轴向4 mm时刚度由O.45 kN/mm增加 至0.55 kN/mm,刚度变化率为22%:优化后衬套轴向 4 mm时刚度由0.48 kN/mm增加至0.56 kN/mm.刚度 变化率为16%。说明优化后橡胶衬套结构较原有结 构更为稳定.使用寿命更高。 3结束语 a.采用联合建模方法.从整个系统角度及采 用有限元设计方法来对橡胶衬套进行设计分析是可 行的。 b.通过对橡胶衬套的设计分析.其横向力分 别降低了7-3%和8.1%,同时通过产品疲劳试验对 比.使衬套轴向压缩4 mm时刚度变化率由22%降 低至16%.提高了产品的使用稳定性及使用寿命. 同时验证了有限元设计方法的合理性。 c.通过对比优化结构前、后的驾驶室悬置振 动测试.优化结构后的橡胶衬套在一定程度上改善 了驾驶室的减振性能,提高了驾驶室的舒适性。 参考 文献 1 刘方文.某重型卡车驾驶室悬置匹配分析:『学位论文1.长 春:吉林大学,2004. 2罗金桥.邓楚南.新型全浮式驾驶室空气悬置在重型汽车 上的应用.商用汽车.2006.96~98. 3黄友剑.驾驶室悬置翻转衬套有限元分析报告.株洲时代 新材料科技股份有限公司,2010,6(2). 4刘建勋.张亚新.黄友剑腐铁大变形橡胶止挡非线性刚度特 性曲线计算精度分析计算机辅助工程,201 1,20(1):132 ̄135. (责任编辑晨曦) 修改稿收到151期为2013年6月2日。 汽车技术