您的当前位置:首页正文

螺旋分级机存在的问题分析及优化改进

2023-01-17 来源:客趣旅游网
曼 鱼里望量坚鎏 shebei GuanIi yu Gaiza。 螺旋分级机存在的问题分析及优化改进 干大菲 (四川I里伍铜业股份有限公司里伍铜矿选矿厂,四川甘孜626201) 摘要:高堰式螺旋分级机受运行环境所限,易出现多种故障。鉴于此,通过对叶片连接紧密性、摩擦力等多方面影响因素的分析 提出几点优化改进措施,以提高设备可靠性,延长使用寿命,降低检修强度与生产成本,使分级机的相关技术得到进步、应用价值得至 提高。 关键词:分级机:叶片:紧密性;摩擦力:磨损:改进 0 引言 我铜矿选矿厂‘磨浮乍 j套分级设备(图1~图3)采用的 都是高堰式螺旋分级机,自运行以来存在以下问题:l#和3#分 级机小叶片连接螺栓易松动,经常出现掉叶片现象,1#左旋和 3#分级机的此状况最为严重;主轴下部(进料口以下)区域磨 损严重,分级机小叶片磨损严重且更换过于频繁,使用周期 过短,加大了检修强度,增加了生产成本,且易导致安全事故 的发牛 … 连接螺栓 ・旋/ 赶旋 矿浆上 液 矿浆F 液l『I『 图1 FG 1500双螺旋1# 矿浆 矿浆 图2 FG 2400单螺旋2#图3 FG一1500单螺旋3# 1 叶片连接螺栓易松动及脱落现象 1.1 问题分析 小时片正面(图4)与大叶片(图5)装配时主要尺寸参数 (4L人小、所用连接螺栓规格、紧固螺母受力)引起的问题: (1)对实际生产所刚叶片及其连接螺栓规格参数进行测 量发现:l#、3#分级机大叶片通孔为+20,小叶片通孑L为+17,所 使用连接螺栓尺寸为 16×50, 然使用 16的螺栓作为大小 叶片的连接螺栓,在紧密性卜 在较大问题,易发生松动,需 改进;2#分级机的大小叶片通孔都为+20,连接螺栓尺寸为 18x 50, 存在上述连接紧密性问题。 (2)对螺栓连接起莆要紧同作用的紧固螺母的受力情况 进行分析:l#左旋和3#分级机征工作时的旋转方向为顺时针, 处r正面的紧固螺母.紧固方向为顺时针,当分级机旋转时, 存矿浆卜液面中,矿浆 j紧 螺母产生的摩擦力为逆时针,与 紧固方向相反,这样长时间的摩擦很容易导致松动、脱落现 象;同理可知,1#右旋和2#分级机紧周螺母受到的是与紧阚方 向相同的摩擦力;处于叶片背面的螺栓顶部,卡任小叶片背面 (有缓冲摩擦与防止变形的作用)的方孔与通孔之间区域,所 受摩擦影响相对较小,可不予分析。 图4小叶片 图5大叶片(断面) 1.2结论 从以上两个方面得出:1#右旋分级机主要受螺栓与【I1 连接紧密性的影响;1#左旋和3#分级机不仅受螺栓与时片连 接紧密性的影响,同时还受到与紧固螺母紧固方向相反的摩 擦力的作用,所以螺栓松动、掉片现象最为严重。 将以上分析汇总到表1。 表1问题分析汇总 1.3改进措施 (1)连接紧密性(1#和3#分级机)的改进:把连接螺柃的 寸更换为西18X50,小叶片通孔尺寸扩至 20,从而在一定范【 划 内加大了连接螺栓本身的强度,同时也保证了螺栓与叶jlIl川 连接的紧密性。 (2)摩擦力对紧固螺母影响(1#左旋和3#分级机)的 进: 为J,让紧固螺母受到与紧固同向的摩擦力,有a.调换螺柃连接 方向(把螺母调换到背面)、b.改变螺栓的螺纹方向( 为反 ) 两种方法。a方法更为简便,但调换后处于H1 片连接ill 的 栓顶部却会受到与紧固反向的摩擦,而处于背嘶的紧【刊蝶f 由于本身高度尺寸原因,不能完全 在有缓冲摩擦 防lf:变 形作用的方孔与通孔之间区域内,易摩擦变形,故此方法 町 取;b方法需要重新订购一批反丝螺栓,~定程度卜增加了成 本,但不会出现以上问题。择优考虑,bh"法更为町行。 2 主轴下部(进料口以下)区域和叶片磨损严重 2.1 问题分析 (1)经过实地查看发现,由于矿浆从进料口进入分级机过 Shebei Guanl iyu Gaiza。 鱼熏垄 垫望I 带着一定冲击力与惯性向下沉降的,分级机主轴位置(进料口 从表2可以得出:在成本没有明显增加的前提下,叶片耐 以下)上的叶片间距离存在分布过宽的情况,很大一部分矿浆 磨性增强,使用周期延长,检修强度得到缓解。 不能给到大小叶片上进行螺旋分级,直接冲到主轴上,加速了 3结语 此区域内的主轴磨损。 (2)未经分级而直接冲击主轴的矿浆沉降到沉降区域内, 结合日常生产运行发现,通过提高叶片间连接紧密性、更 增加了矿粒沉积区内沉积量,叶片旋转到此区域时,小叶片摩 有效地利用有益摩擦、减小主轴与小叶片磨损等一系列措施 擦力增大,造成小叶片磨损加快,使用周期过短,加大了检修 对分级机进行优化改进,可以提高设备可靠性,延长使用寿 工作强度。 命,降低检修强度与生产成本,使分级机的相关技术得到进 (3)分级机所使用的叶片为铸铁材质的,本身耐磨强度达 步、应用价值得到提高。 不到日常生产要求,磨损大,使用周期短,也加大了检修工作 强度。 [参考文献] 2.2改进措施 [1]冯成建.新型高效率螺旋分级机的研制及生产实践[J].矿产 (1)在合理范围内缩短分级机主轴位置(进料口以下)上 综合利用,2007(5):43—47. 叶片间距离,增加导程,从而加大螺旋分级密度,使得矿浆更 [2]邓舒惟.选矿设备螺旋分级机螺旋小叶片改造[J].广东化 有效地给到螺旋叶片上,减小沉降区域内的矿粒沉积区面积, 工,2013,40(16):170. 使矿浆搅拌均匀,分级充分,提高分级效率,同时达到保护主 [3]刘庆祥.螺旋分级机主轴断裂的修复[J].新疆有色金属, 轴的目的。 2013,36(3):84. (2)把铸铁小叶片更换为耐磨性更强的锰钢小叶片(实际 生产中两种叶片成本、周期等参数对照如表2所示)。 表2实际生产使用效果分析 收稿日期:2017—06—30 作者简介:干大菲(1986一),男,四川乐山人,助理工程师,从 注:以一个单螺旋分级机为单位。 事计划预修、设备管理工作。 (上接第79页) 阻尼条无结构性改变,不存在改进风险。但需对约170块阻尼 槽的槽楔进行机加工,加工精度中等,加工难度中等,但无备 件可替换,存在加工风险。阻尼槽楔加工部分仅占槽楔整体质 量的极少部分,对阻尼槽楔整体影响极小,无需对转子进行高 速动平衡试验。 综合前面所述,这种处理方式己在Alstom公司的发电机转 子新设计中采用,也有现役机组的改造实例。这种改进对于防 止阻尼铜条断裂是可行的。 4方案的实施 2012年1月,#2发电机A级检修时对发电机转子实施了改 图4拆卸下来断裂的阻尼铜条 进方案。如图4所示,将旧的阻尼铜条拆下来时,发现旧的阻尼 装PTFE绝缘块的方法,彻底解决了在机组运行时因转子阻尼 铜条有7条已经断裂(上半齿4条,下半齿3条),断裂的阻尼铜 铜条与铝合金槽楔摩擦而产生金属疲劳导致阻尼铜条断裂的 条全部为上层铜条,与厂家的统计数据吻合。根据方案更换全 问题,为Alstom同类型机组转子阻尼铜条断裂故障的处理提 部20条阻尼铜条,加工全部铝合金槽楔,加装PTFE垫块。 供了宝贵参考。 在槽楔加工过程中,有3块铝制槽楔加工有误,分别是 E14、K9、J7,与厂家技术人员讨论后认为加工缺陷所产生的质 [参考文献] 量误差属于可控范围,不会对转子动平衡产生很大的影响,故 [1]沙角C电厂运行规程[z]. 简单处理后回装。 [2]Alstom发电机转子使用维护手书[z] 5结语 发电机转子阻尼铜条更换及阻尼槽铝合金槽楔改进方案 收稿日期:2017—07—28 实施后取得的效果基本与方案实施前评估的一致,机组运行 作者简介:徐斌(1979一),男,广东梅县人,助理工程师,研究 一年后未发现任何异常情况。在铝合金槽楔与阻尼铜条间加 方向:电力系统及其自动化。 机电信息2017年第24期总第522期81 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容