高畅;葛文政
【摘 要】文章以某重卡的选换档软轴为研究对象.通过台架试验来分析不同结构的软轴负载效率、行程效率的差别,并在整车上进行试装验证,采用效率最高的软轴状态以提高变速操纵系统的轻便性. 【期刊名称】《汽车实用技术》 【年(卷),期】2017(000)012 【总页数】3页(P97-99)
【关键词】重卡;变速操纵;选换档软轴 【作 者】高畅;葛文政
【作者单位】安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥 230601;安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥 230601 【正文语种】中 文 【中图分类】U467
重卡变速操纵系统按布置方式可分为纯硬杆式、硬杆加软轴式、纯软轴式等。随着重卡不断高端化的发展,硬杆式由于占用的空间较大、布置不便等原因在应用上越来越少,而纯软轴式由于占用空间小、布置方便、安装简单等原因,逐渐成为重卡变速操纵系统的首选方式。在纯软轴式变速操纵系统里,软轴的负载、行程效率直接决定了选换档力、选换档行程的大小,对选换档清晰度、准确性等也影响较大。因此提高软轴的传递(负载、行程)效率,对变速操纵系统的轻便性有着重要的意义。
重卡变速操纵系统的软轴多采用内部芯线(拉丝),外部护套的结构方式。
国内重卡采用的软轴的材料虽各有不同,但主要性能基本接近。选取其中一个使用最广泛的软轴,参数如下:
可以看出,这种结构软轴的效率是很低的,有将近20-25%的效率损失,对变速操纵轻便性有很大的不利,需要开发一种更高效率的软轴。
影响软轴传递效率的主要因素有:芯线和护套的刚度、芯线披覆层和护套内衬的间隙、护套内衬和芯线披覆层的材料、芯线与护套之间的润滑脂等。为了设计更高效率的软轴,通过理论分析和经验判断,采用不同结构的护套、芯线、内衬和润滑脂进行优化组合,得到8种不同结构的软轴。
参考 QC/T29101标准,采用多功能汽车软轴性能试验台,对上述8种软轴按照实车走向进行模拟台架试验。 2.1.1 模拟实车效率
分别施加300N、500N的拉力,要求负载、行程效率不小于85%,结果如下: 可以看出,7#、8#件的效率有较大幅度的提升,达到试验要求。 2.1.2 耐久后模拟实车效率
将软轴弯曲成R200mm,施加拉力为900N,频率为20-30次/分钟,行程为40mm,动作100万次后施加300N的拉力测试产品效率,要求负载、行程效率不小于85%。
可以看出,软轴效率都有一定程度的下降,但7#、8#件仍然合格。 2.1.3 耐久前后空载阻力试验
测量软轴在无负荷状态下的推拉阻力,要求耐久前不大于10N,耐久后不大于15N。
可以看出,采用 PTFE内衬的软轴全部合格,采用 PE内衬的软轴全部不合格。 2.1.4 耐久前后自由间隙试验
将软轴弯曲180°,施加10N拉力测量自由间隙,要求耐久前后的变化量小于1mm。
可以看出,样件全部合格,8#件的变化量最小。 通过以上试验对比分析,可以得出以下结论:
(1)采用14.5E-2-6.0护套(PTFE内衬)后,软轴的负载、效率在现有软轴提高了10%左右,可以达到90%。
(2)14.5E-2-6.0护套(PTFE内衬) 与4.7fe5.5p芯线配合效果最好;并且耐磨性好,效率衰减小,有利于维持软轴的初始性能;
(3)采用进口油脂后,对软轴的负载效率略有提升,对软轴的空载阻力改善明显。 综上所述,8#样件的方案效果最好,采用 14.5E-2-6.0的护套和4.7fe5.5p的芯线配合,并使用进口润滑脂,能大幅度提升软轴的性能。
为了确认普通软轴和高效率软轴的差距,按照上述方案制作2套样件,分别在4×2载货车、6×4牵引上进行试装验证。在保持变速操纵座、变速器一致的情况下,分别测量普通软轴、高效率软轴的换挡力,结果如下:
样车试装的效果台架试验的结果基本吻合。高效率软轴可以有效的降低换挡力,提高变速操纵的轻便性,可在重卡产品上大批量推广。
随着重卡产品的高端化和驾驶员年龄的年轻化,变速操纵系统的轻便性、舒适性也越来越重要,对零部件的要求也有着更高的要求。本文通过台架试验和试装验证,开发了一款高效率软轴,可有效提高变速操纵系统的轻便性。该产品已在我公司重卡产品上全部推广应用,取得了良好的客户反馈。
【相关文献】
[1] 王望予.汽车设计.[M]机械工业出版社. [2] 陈家瑞.汽车构造 .[M]机械工业出版社.
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