现场经验 铁道机车车辆工人 第10期2007年10月 根部断裂,主要是由于该处内部存在原始裂纹或其内档设计尺寸120: 1 4 mm超限所致。 (2)传动轴中“十字销总成”中部断裂,主要是由于其质量不过关或组 装不当造成的(如短时间运用后“十字销总成”游隙过大等等)。 (3)万向节叉头和空心轴连接处焊缝断裂(撕开),主要是由于该处内 部存在原始裂纹或修复过程中焊接质量不过关造成的。 3检修措施 (1)传动轴检修中须对花键轴、空心轴、轴承盖(两个)、万向节又头和 中间法兰(两个)进行磁粉探伤,各探伤件不得有裂纹,若原焊缝出现裂纹 应补焊,其他部位出现裂纹应报废。如果探伤不彻底或微小裂纹漏检,将为 传动轴断裂埋下隐患。 (2)传动轴检修中“十字销总成”应全部更新,同时应保证“十字销总 成”本身的质量:厂外发生过十字销断裂的事故须引以为戒。 (3)空心轴组件的万向节叉头部位,是传动轴整体结构中强度最薄弱 的部位。其内档设计尺寸为120 1 4 mm,此尺寸如果超限,易造成该部位 在运用中突然断裂。 (4)将空心轴组件和花键轴组件两部分连接在一起的6根精度为8.8 级的紧固螺栓,是传动轴整体结构中强度较薄弱的部位。两中间法兰在装 配前6一p17D mm螺孔应同铰,以保证两部分的间轴度 若中间法兰 螺栓孔径向尺寸超限,则会在螺栓与螺栓孔之间形成间隙,螺栓易切断。另 外6个紧固螺栓检修过程中不进行探伤检查,只进行外观检查,长时间使用 后的紧固螺栓易造成疲劳裂纹。 (5)传动轴组装过程中应当注意,使花键轴任一键宽(6: mm)的中 心线与万向节又头销孑L轴线处于同一平面内,允差±1.5 mm。此项标准如 果超差将导致“十字销总成”过早损坏(断裂)。 (6)传动轴两部分组装后应保证: ①测量花键轴部分对公共轴线的径向圆跳动不大于0.08 mm。 ②测量空心轴部分对公共轴线的径向圆跳动不大于1 mm。 ③又头法兰端面对公共轴线在 160 mm处的端面圆跳动不大于0.1 Inm。以上三项针对公共轴线的位置公差如果超差,传动轴运用中将造成振 9.—— 维普资讯 http://www.cqvip.com
现场经验 铁道机车车辆工人 第10期2007年10月 动、异音、柴油机齿轮箱内的花键套偏磨等等:如果处珲不及时将最终导致 传动轴破损、断裂 (7)传动轴处于工作状态时,应保证花键轴端与柴油机花键套嵌入长 度应保持13O:5 mm。若嵌入长度过长,则有可能与柴油机内部接磨。若嵌 入长度过短,则花键轴工作长度过短引起强度不够,易造成花键轴滚键、断 裂= (8)传动轴装车前花键轴部位应涂以适量的铁标滚动轴承I型锂基润 滑脂 另外在运用前应对传动轴进行整备,即用专用油枪从4个油杯注入 铁标滚动轴承I型锂基润滑脂,直至润滑脂从外部边缘溢出: 4 设计及工艺方面的原因 根据近几年_r解到的情况发现,传动轴的断裂部位主要发生在万向节 叉头内档薄弱部位及万向节叉头与空心轴的焊缝处。焊缝处的裂纹一般都 从塞焊处开始沿圆周方向延伸,直至环焊缝全部开裂。万向节叉头内档薄 弱部位的裂纹一般是预先存在微小裂纹或微小沙眼,在运用过程中逐渐扩 大达到一定程度后突然断裂:根据断裂情况,对照传动轴图纸(图号为: DLJ6—06—03—000—1),认为传动轴的断裂原因既有设计方面的小足,也 有焊接工艺方面的缺陷。 根据万向节叉头图纸(图号为:DL]6—06—03—002)和空心轴图纸(图 号为:DLJ6—06—03—003)可计算、推断出以下几点不足: (1)万向节叉头与空心轴用嵌入法组装再焊接成组件时,两者的配合 面仅是21 mm长直径078 mm的圆柱面。由于万向节叉头嵌入部位有2 x 45。的倒角,造成实际配合面长度仅剩19mm; (2)根据图纸设计本意,空心轴用于嵌入万向节义头的089 mm圆周f: 均布4个010 mm塞焊孔,目的是加强其与万向节叉头之问的连结强度。 南丁 向 义头端部存在2 x 45。倒角,使两者装配到位后留有一个类似月 牙l 的 隙,这个空隙极易造成塞焊的的焊不透,而且使用常规检查方法无 法检查; (3)夺心轴选用的原材料为无缝钢管10,外径89 mm,内径69 mm。空 心轴卜与叉头相配合的内径尺寸为780 mm,图纸上从内径69 mm到 78 “”。mill没有设计圆弧过渡 受交变应力的传动轴在该处很容易产生应 一10— 维普资讯 http://www.cqvip.com
现场经验 铁道机车车辆工人 第1O期2007年10月 力集中,这是传动轴断裂的重要因素之一。 传动轴检修中如需更换万向节叉头、中间法兰或花键轴进行焊接的,现 本厂焊接工艺全部采用手工焊接,焊接温度高,而且无保温措施,焊接应力 不能充分消除。传动轴在运行时,塞焊处总比环焊处先受力,加上残留的焊 接应力,使塞焊处首先产生裂纹,导致传动轴断裂。 5 改进建议 5.1焊接工艺方面 (1)改变焊接方法。根据有关资料显示,部分传动轴制造厂家(如中国 南车集团戚墅堰机车车辆厂)的焊接方法已由手工焊全部改为CO 气体保 护焊。 (2)焊接后采取保温措施,如夏天施焊后采用石棉保温,冬天施焊后采 用木炭加热保温。使焊接部位缓慢冷却,以消除焊接热应力。 (3)加宽万向节叉头与空心轴之间的环焊缝宽度(建议向两侧扩展1 mm)以弥补实际配合面长度不足的问题。 5.2图纸设计方面 (1)加长万向节叉头与空心轴之间的实际配合长度,建议增加5 inm以 上,为空心轴增加壁厚创造条件: (2)在加长万向节叉头与空心轴之问实际配合长度的基础上,减小配 合部位的直径尺寸,以达到增加壁厚的日的。 (3)在空心轴图纸上原设计从内径69 mm到口78 mm没有圆弧过 渡,容易造成应力集中。建议将此处改为R2 mm的圆弧过渡,以避免应力 集中: (4)为了彻底消除焊接残余应力造成的应力源,国内部分机车制造厂 家(如中国南车集团戚墅堰机车车辆厂)已将空心轴口89 mm圆周上的4个 口10 mm塞焊孔取消。口 收稿日期:2007—07一l6
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容