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柔性直流输电经济性分析

2022-03-22 来源:客趣旅游网
科学技术 柔性直流输电经济性分析 李志刚 (保定天威保变电气股份有限公司,河北保定071056) 摘要:本文分析IGBT直接串联两电平电压源换流器(2L—Vsc)和模块化多电平换流器(MMc)的经济性差异,对比了两种换流器的结构差异,在此 基础上通过选择合适的经济性评估指标,对两种换流器的经济性进行定量对比分析。 关键词:电压源换流器;模块化多电平;损耗;经济性 0引言 成,主要包括:IGBT通态损耗、IGBT开关损耗、二极管通态损耗和二 本文对IGBT直接串联两电平换流器和模块化多电平换流器的主 极管反向恢复损耗。 电路进行对比,分析两种换流器的器件参数选择方法以及损耗计算方 4换流器经济性评估 法,对两种换流器的主电路和损耗差异进行定量的对比分析,在此基 基于上述换流器参数设计方法和损耗计算模型,考虑IGBT直接串 础上,提出合适的经济性指标,对两种换流器经济性进行全面的评估 联两电平换流器采用SPWM调制,开关频率选用1350Hz,MMC采用载 及对比。 波移相调制,开关频率选用400Hz,针对10kV(AC)/±lOkV(DC)/5MW、 1换流器主电路拓扑分析及参数选择 20kV/±20kV/12MW和35kV/±30kV/18MW-V作条件,以投资成本、损耗 IGBT直接串联两电平换流器和模块化多电平换流器在电气结构上 费用以及成本效率为经济性评价指标,对两种换流器的经济性进行定 存在着较大差异,IGBT直接串联两电平换流器和模块化多电平换流器 量对比分析。 的在电路拓扑上的主要差异有以下3点:(1)前者的串联功率单元为 4.1换流器投资成本分析 IGBT和反并联二极管(暂不考虑均压电路),而后者的串联功率单元 换流器投资成本是评价其经济性优劣的最直观的指标之一,换流 为两组IGBT和反并联二极管和支撑电容构成的子模块;(2)前者的换 器投资成本越低,反映其经济性越好。IGBT直接串联两电平换流器和 流电抗器是串联在每一相中,而后者的电抗器是直接串联在各个桥臂 模块化多电平换流器主电路投资成本对比结果如表1所示。 中;(3)前者的支撑电容直接跨接与直流母线上,而后者的支撑电容 衷1 1okV,5MW换澹嚣成本分析 置于每个子模块中。 下面对两种换流器的相电抗器、支撑电容、开关器件的参数设计 工作条件 ±l0kV/5MW ±20l【Wl2MW ±30kWl8MW 进行详细分析。为方便分析,这里假设各IGBT和反并联二极管参数相 2L—VSC 72.65万元 .191.Z万元 495l03万元 同。 MMC 185.7万元 376.8万元 564万元 1.1开关器件 由表1可以看到,35kV及以下的柔性直流输电系统中,IGBT直接串 考虑各个开关器件实现良好均压, ̄IGBT直接串联两电平换流器 联两电平换流器在投资成本低于模块化多电平换流器(这里只计及主 开关器件使用数量可表示为: 电路成本),且电压等级越低,这种优势越大。 4.2换流器损耗费用分析 6 柔性直流输电换流器年损耗费用Ftm定义为: 式中:u 为直流侧电压,UT为每个器件的额定工作电压。 =llvscP Sh 记MMC每个子模块工作电压USM,在不考虑冗余设计时,则MMc 使用开关器件数量可表示为: 时数。式中:u 为损耗率;P 为传输容量;s为收购电价;h为利用小 。 . ,l 2 6 考虑收购电 ̄-0.41元(kW・h)~,利用小时数为6000h,对IGBT直 U 接串联两电平换流器和模块化多电平换流器的年损耗费用进行比较, 1.2支撑电容 结果IGBT直接串联两电平换流器在损耗率和损耗费用上要高于模块化 1.2.1 IGBT串联型两电平换流器支撑电容选型 多电平换流器。 (1)考虑稳定要求; 4.3换流器成本效率分析 (2)考虑储能要求; 由上面分析可见,在35kV及以下输电场合,IGBT直接串联两电 (3)考虑电容值对系统有功功率调节动态响应时间的影响。 平换流器在投资成本方面低于模块化多电平换流器,但其输电损耗费 1.2.2 MMC换流器支撑电容选型 高于后者,为权衡考虑,本文引入成本效率作为换流器经济性评估指 模块化多电平换流器中电容器为子模块提供电压支撑,通过控制 标。 子模块的投入和切出,使子模块电平叠加形成近似正弦的多电平波 成本效率是指投入产出的相对效率,具体是指换流器单位成本的 形。此外,子模块电容与两电平换流器的电容器功能类似,其参数设 输电效率,对于额定电压等级和输电容量相同的换流器,成本效率越 计原则相似: 高,说明单位成本对换流器效率的贡献越大,则经济性越好。对两种 (1)考虑子模块电容电压波动的要求; 结构换流器的单位成本效率进行计算,结果如表2所示。 (2)考虑储能要求; ・ 表2换流器单位成本效率 (3)考虑电容值对系统有功功率调节动态响应时间的影响。 电压等级 换流器类型 换流器单位成本效率 成本效率比例 2谐波分析及滤波器设计 2Level—VSC 0.0136 ±10kW5MW 2.519:1 载波移相正弦脉宽调制是模块化多电平换流器在工程应用中的 MMC O.0o54 典型调制策略,通过仿真可得到,在该调制策略下,当开关频率为 2Levd—VSC ODo52 400Hz、输出电平数大于25时,MMC输出相电压谐波畸变萼盖/J、于1.7%, ±20kV/12MW 2m0:1 MMC 0.0026 不需要额外进行滤波。而两电平换流器由于其输出谐波含量较高,在 2Levd—VSC n0D20 工程应用中通常需要设计高通滤波器进行额外滤波,常用的二阶高通 ±30kv/18MW 1.111:1 MMC n0018 滤波器其电容、电感和电阻参数可由以下关系式确定: 注:成本效率比例计算公式为h2L—VSC/hMMC 一 Qr 1 , R ̄aTCnZQ 由表2I可见,在35kV及以下输电场合,IGB嚏接串联两电平换流器 式中:Q 为无功补偿容量,fn为截止频率,Q为品质因数。 的成本效率要高于模块化多电平换流器。 3换滤器损耗计算模型 5结论 换流器功率损耗主要由其开关器件(IGBT)及其反并联二极管造 通过分析得到结论: 在±10kV/5MW、±20kV/12MW、 一240一 科学技术 浅论无锡地铁谈渡桥站商业配套工程桩基施工 王亮 (中铁十九局集团轨道交通公司,北京101300) 摘要:本文结合无锡地铁1号线谈渡桥站商业配套工程的施工实践,就桩基施工的关键工序和技术控制进行了简要阐述。 关键词:地铁配套工程;桩基施工;关键工序;技术控制 中铁十九局集团轨道交通公司承建的无锡地铁谈渡桥站商业配套 工程,根据实际特点,其桩基施工分为钻孔灌注桩、三轴搅拌桩和双 重管高压旋喷桩三种,现分别就关键工序的技术控制进行阐述。 1钻孔灌注桩施工 钻孔灌注桩施工时采用GPS一15型工程钻机成孔作业,钻孔桩施工 采用原土自然造浆护壁法钻进。 1.1测量放样 对建设单位提供的现场测量点(红线点和水准点)进行妥善的保 护。根据红线点测放出桩位,用红漆在砼地坪上作好标记。 1.2护筒埋设 混凝土灌注:混凝土灌注前、清孔完毕后,应迅速安放混凝土漏 斗与隔水橡皮球胆,并将导管提离孔底0.5m。混凝土初灌量必须保证 能埋住导管0.8~1.3m;灌注过程中,导管埋^深度宜保持在3m一6nI之 间,最小埋人深度不得小于2m。浇灌混凝土时随浇随提,严禁将导管 提出混凝土面或埋入过深,一次提拔不得超过6m,导管的吊放和提升 不得碰撞钢筋笼;桩身实际浇注混凝土的数量不得小于桩身的计算体 积的1.O5倍,不应超过计算值的1.3倍。混凝土浇灌完毕后,应及时割 断吊筋。 2兰轴搅拌桩施工 本工程A、B基坑围护结构采用施工。 2.1测量放线 850@600Z轴水泥土搅拌桩止水 护筒采用钢板卷制,板厚4ram,护筒内径比桩身设计桩径大 100mm。护筒埋设采用人工开挖,其中心线与桩位中心线允许偏差 不大于50ram;护筒埋设深度在粘性土中不小于1.0m,砂土中不小于 1.5m。应埋设在原状土中,并露出地面以上20cm;埋设后,护筒周围 应用粘土分层回填夯实。 1.3成孔施工 根据交桩记录提供的坐标基准点、平面布置图。依据施工图放出 桩位控制线,设立临时控制桩。 2.2场地平整、地下障碍物清除 2.3移机就位 在工程桩两侧铺设高60cm的路基箱,其上放枕木,钻机就位后, 钻机底座应平衡、坚固,滑轮与钻盘中心孔、护筒的中心,应在同一 铅垂线上;(钻具下放前,钻进中应注意第一、二根钻杆的进尺,保 证钻具与孔的中心垂直;钻进中需要根据地层的变化而变化钻进参 数,在粘土层中钻进速度宜为70—12o车々份,在淤泥质土、亚砂土及粉 砂层的钻进速度宜为40~7啭份;在容易缩径的地层中,采取钻完一 段再复扫一遍的方法。在提拔钻具时,发现有受阻现象的孔段;在粘 土、亚粘土地层中泥浆的比重控制在1.1~1.2,在砂层和松散易塌的地 层中泥浆的比重控制在1.2一1.25,粘度18—24秒。 1.4清孔施工 桩机就位,桩机下铺设钢板、枕木,移动前看清上、下、左、右 各方面的情况,移动结束后检查定位情况并及时纠正;桩机应平稳、 平正,并用经纬仪或线锤进行观测以确保钻机的垂直度;搅拌桩桩位 定位偏差应小于10mm。成桩后桩中心偏位不得超过50ram,桩身垂直 度偏差不得超过1陀0o。 2.4水泥浆液制备 本工程采用散装水泥,自动搅浆系统拌制水泥浆,在开机前进行 浆液的搅制;水泥浆配制好后,停滞时间不得超过 、时,搭接施工的 相邻三轴搅拌桩施工间隔不得超过12 ̄Jx时。 2.5钻进搅拌 第一次清孔:钻孔至设计深度后,停止进尺,稍提钻具离孔底 10 20cm,保持泥浆正常循环,定时空转钻盘,把孑L底残余泥块磨成 泥浆排出,清孔时间约为3o5Y钟;第二次清孔:第一次清孔后,提出 钻具,测量孔深,接着应抓紧时间安放钢筋笼及砼导管,随后进行第 二次清孔,时间一般为0.5一ldx时;第一、二次清孔后,分别测量孔 深及孔底沉渣;第二次清孔后,孔底沉渣厚度应 ̄<50mm,泥浆指标为 1.15~1.20,粘度为l8—24秒,含砂量为4%左右。 1.5钢筋笼和格构柱制作 钢筋笼加工:主筋净距必须大于混凝土粗骨粒径3倍以上;钢筋笼 的内径应比导管接头处外径大100mm以上;加劲箍宜设在主筋外侧, 采用两搅一喷方式加固注浆,下沉时喷浆施工;为保证强度要 求,搅拌轴下沉至桩底位置后定喷30s。 2.6质量控制要点 主筋一般不设弯钩。 格构柱制作:格构柱按图纸要求加工焊接,按图纸要求,焊缝长 度满足要求。 钢筋笼和格构柱安放:钢筋笼与格构柱的安放标高,可由护口管 顶端处的标高来计算,允许误差为±100mm;钢筋笼下放时,应对准 孔位中心。一般采用正、反旋转慢慢地逐步下沉,放至设计标高后应 立即固定;钢筋笼安装入孔时和上下节笼对接施焊时,应使钢筋笼保 持垂直状态,对接钢筋笼时应两边对称施焊。 1.6混凝土施工 (1)严格控制搅拌桩下沉速度和搅拌提升速度,并保证均匀下 沉(提升)。在桩机筒身上做好明显标志,严格控制加固区顶、底标 高; (2)施工过程中随时检查施工记录,检查重点是水泥用量、桩 长、成桩过程中有否断桩现象、搅拌提升、下沉速度时间; (3)确保使用设计强度等级的水泥,进场水泥及时送检,合格后 方可使用; (4)施工前对桩机垂直度进行检查校正; (5)施工过程中由专人负责填写施工记录,施工记录表中详细记 录桩位编号、桩长、断面面积、下沉(提升)的时间及深度、水泥用 量、水灰比。 3双■管高压旋喷桩施工 本工程A、B基坑围护结构采用钻孔桩+搅拌桩止水帷幕的支护体 系,局部止水帷幕采用cI)650@400的旋喷桩进行补强。 3.1施工工艺流程 混凝土参数:水下混凝土施工级配比设计提高一级,实际施工时 采用商品混凝土、坍落度为18~22cm,扩散度为34—38cm。 旋喷桩施工工艺流程为:设备进场—设备安装调试—测放桩位一 引孔钻机就位叫苦动引孔钻机一主机钻进引孔—钻孔引孔至设计标高 一二重管旋喷注浆一自桩底匀速旋转提速高压喷浆至桩顶—停喷、停 ±3Okw18Mw条件下,IGBT直接串联两电平换流器与模块化多电平换 流器相比,损耗费用较高,但投资成本和运行维护费用较低,且成本 效率高于后者,综合考虑,在35kv及以下工作场合,IGB喧接串联两 电平换流器经济性更好。 参膏文献 【1]于德政.基于模块化多电平换流器结构的HVDClight系统研究[D].合 肥工业大学,2009 —241— 

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