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事故学习讨论材料

2022-05-25 来源:客趣旅游网


关于开展对设备事故学习与讨论的通知

近2个月内,我公司相继发生了三起较大的设备事故,为了强化全员的设备管理意识和提高对设备事故的预防能力,进而避免类似事故再度重演,达到相互学习和共同提高设备管理的目的。现将所发生的三起设备事故的过程、原因及防范措施等相关资料予以下发,望各生产单位下载这些资料,并积极组织人员开展学习、讨论、反思和总结教训。要求各生产厂在10月底将讨论和学习的情况进行总结,同时上报机电计控部。

附件一:

炼钢厂1#转炉2#倾动减速机事故

一、 事故经过:

9月3日零点班,炉前工出钢时,听到倾动减速机运转时声音异常,于是向调度汇报,调度通知死板钳工张青坡进行检查,张通过查看确认为2#倾动减速机发出异常声音,通知调度给维修车间主任陈文汇报。了解情况过后,为了不影响夜间生产,一方面安排电工将2#电机停电,不参与主动驱动,另一方面安排夜班人员监护运行,待白天具体处理。早上开完调度会后,安排白班人员将2#倾动减速机观察孔打开,发现2#倾动减速机二道轴轴承已散架。此时厂领导来到现场,了解情况后,为了避免故障的进一步恶化,决定停炉检修。迅速制定检修方案,组织维修力量,昼夜24小时不间断抢修。经过炼钢员工的努力,在9月5日5点25分,转炉恢复生产,历时45小时。

二、 原因分析:

1、1#转炉倾动减速机自投产至今已经运行两年多,期间从未出现异常问题而检修,且去年年底按计划进行开小盖检查一遍,均正常。

2、此类减速机润滑油共更换过3次,最近一次换油时间为3月份炉役检修期间;未出现油位低现象,到事故发生后,油位始终保持在规定范围内。

3、打开端盖时,发现轴承外圈烂,滚珠散,端盖无磨损,端盖未出现漏油,排除端盖间隙,造成轴承损坏情况。

4、此类设备曾在2#炉投产期间出现过一次, 2#炉1#倾动减速机高速轴轴承损坏。此类设备属于重大、贵重、关键设备,对其轴承要求极高,轴承所受动载荷变化较大,且频繁,旋转方向不定,如果轴承质量出现问题,会大大的影响轴承的寿命。此次故障的发生,极有可能是轴承质量问题造成。

三、预防措施:

1、多备几台备件,利用炉役检修期间,做到有计划的更换。

2、加强点检,防止因此类故障发生后,引起更大的恶性事故发生。

附件二:

炼铁厂1#高炉炉顶气密箱事故

2011年9月17日5:40至20日20:16,1#高炉因气密箱β角不转停炉检修5196分钟,现将1#炉气密箱故障发生情况及原因分析如下:

一、 故障发生和处理经过

1、8月1日12:20—14:10,因气密箱β角不转休风110分钟,组织人员打开气密箱检查发现:水平传动小齿轮密封件破坏,润滑油路堵塞,导致大齿圈无油润滑,其他未发现异常。之后向厂家咨询,建议更换水平传动机构及密封组件,同步考虑更换涨圈处密封组件。炼铁厂随即申报相关备件,于8月13日订货,同步向公司申报9月份1#炉计划检修24小时。

2、8月21日7:40—11:35,溜槽不转休风235分钟,组织人员打开气密箱检查,并对内部润滑点逐一单线打油,当给气密箱上回转支承北侧供油点(共南北两点)打油时油管爆裂,安排人员进入气密箱内部卸开油路接头时发现:该直角接头在加工制造时存在严重质量缺陷,一头未钻透,导致润滑不通。随即拆卸外部一个直角接头进行更换。复风后安排运行人员每班打油润滑,并测控β角运行电流,专业人员用听针监控气密箱运行情况。并把上述情况反馈给机电计控部和设备厂家。

3、9月11日出现β角检测不正常的情况,β角实际上在连续运行,但监测装置反馈间断运行,高炉从多环布料改成单环布料,至12日监测失灵,询问厂家答复需休风更换监测传动装置。

4、15日计划休风12小时更换水平传动机构和β角监测机构,打开后发现旋转套筒整体下沉40—50mm,鉴于在线无法处理,提前复风恢复生产。

5、16日又出现溜槽不转情况,随即下休风料(定点布料)停炉检修,整体更换气密箱,至20日20:16复风生产。

6、28日把换下气密箱打开检查,发现上回转支承轴承散架,导致旋转套筒下沉而卡阻不转。

二、 故障原因分析

1、 备件制造质量缺陷是主要原因。旧气密箱拆开后观察,因为往上回转支承轴承位供油的北侧直角接头不通,从07年投产至今,该轴承长期润滑不良,最终导致轴承散架,旋转套筒下沉卡阻,出现上述系列故障。

2、 客观方面对气密箱内部结构不熟悉。因为厂家技术保密,没有提供气密箱内部结构原理图,同时也没有备件可供拆卸观察研究,相关专业人员对内部结构掌握不透。

3、 更换气密箱经验不足,在拆除和安装过程中走了弯路,多用了近30小时,且新旧气密箱的气路、水路不同,临时改造,也延长了检修时间。

附件三:

轧钢厂高线3#减速机事故

一、事故经过:

2011年10月4日凌晨5:01分,高线4#台操作工发现3#轧机咬钢电流急剧升高至824.9A,(电机额定电流:825A 功率:500KW)当时钢已咬入,钢咬进4#轧机后,因轧制工艺采用微拉轧制,轧制电流恢复到正常轧制电流,在继续过钢的同时4#台用对讲通知当班轧机长与三班钳工进行检查确认,相关人员到位时整根钢已过完,轧机已停止运行。经检查确认:Ⅲ级轴东侧端盖顶开;减速箱内部Ⅱ级齿轮轴崩齿严重;Ⅲ级轴齿轮轴塑性

变形,大齿轮单侧规则性塑性变形;Ⅳ级轴大齿轮单侧有规则性塑性变形。减速机传动功能失效,当班调度通知各级单位进入抢修程序。

二、原因分析:

1、检修不到位:7月28日高线针对增速机改造、加热炉恢复性大修进行停产检修,期间要求对粗中精轧及吐丝机、夹送辊等关键设备进行开盖检查,由于减速机本体重达25t,针对平常存在漏油等现象的减速机进行了开盖检查,部分减速机由于位置狭小且吊装较困难只进行了开观察孔检查,未进行全面认真仔细的检查,对各轴承的实际运行质量没有认真进行核查,为后续的轴承在运行中散架造成该事故留下隐患。

2、点检不到位:轴承的运行存在隐患,即使该部位运行速度较慢也应该有一定的对比异常:噪声、振动值、温度等,但在恢复生产后未能及时准确的发现,点检手段单一、不细致。

3、应急措施不到位:轧机之前的运行电流一直平稳在450A~500A左右,在5:01左右3#轧机咬钢电流急剧升高达到824.9A。达到电机的额定电流,设备运行风险已达到极端程度,但4#台操作人员仍坚持将咬入的钢坯轧完(一根钢的轧制时间需要1.4min),加剧了设备的进一步损坏。

4、备件储备不到位:针对大型减速机,根据备件储备原则只储备高速轴及配合二级轴上齿轮,现场无备件,无法进行及时更换处理,造成检修时间过长。

三、控制措施:

1、提高检修质量,加强检修过程跟踪。

2、提高点检质量,加强点检工作的监督。

3、强化操作人员、维护人员及管理人员的风险控制意识,遇到紧急情况及时停机,避免事故扩大化。

4、强化备件的合理化储备。

机电计控部

2011年10月11日。

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