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排水涵管底板八字角施工处理

2023-05-17 来源:客趣旅游网
排水涵管底板八字角施工处理

陈庆忠;梁建威;任延生

【摘 要】结合南水北调中线曲逆南支排水涵洞工程实例,简述了管身底板八字角的施工难点和产生的原因。提出了有针对性的措施,取得了良好效果。 【期刊名称】《山东水利》 【年(卷),期】2012(000)008 【总页数】2页(P13-14)

【关键词】排水涵管;八字角;施工难点;缺陷 【作 者】陈庆忠;梁建威;任延生

【作者单位】山东水利工程总公司,山东济南250014;山东省水利工程局,山东济南250013;山东水利工程总公司,山东济南250014 【正文语种】中 文 【中图分类】TV5

曲逆南支排水涵洞工程属南水北调中线京石段应急供水工程S29标段左岸排水建筑物,位于河北省保定市唐县高昌镇南固城村东北角500 m处,中心桩号与渠道中心桩号相交于343+445,主要用于解决曲逆南支河的汛期过水问题,保护南水北调中线总干渠的安全。工程设计等级为1级,设计标准为50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,地震设计烈度Ⅵ度。

该工程主要由进出口连接段、渐变段、管身段和出口消能防冲设施等组成。进出口

渐变段两岸为圆弧混凝土重力式挡土墙,进口连接段长25 m,出口连接段长35 m,底部采用0.5 m厚的钢筋混凝土和0.4 m厚浆砌石防护。管身段长105 m,采用9孔钢筋混凝土箱形结构,3孔一联布置,每节管身长15 m,净宽12.7 m,单孔过水断面尺寸为3.5 m×3.5 m,八字角尺寸为40 cm×40 cm,管身现浇混凝土标号为C30W4F150。 1 八字角施工的难点及原因分析

本工程施工中难度较大的是管身底板八字角的浇筑,该部位浇筑不仅是一个重点,也是一个难点,稍不注意就会产生严重的混凝土质量缺陷。 1.1 露筋、露石、蜂窝和麻面

八字角部位容易产生露筋、露石、蜂窝和麻面等质量缺陷。其原因是管身底板八字角部位钢筋密集,间距较小,加之八字角斜面尺寸较大,造成下料、振捣困难,稍有不慎,就会产生露筋、露石、蜂窝等缺陷。此外,当混凝土坍落度过大、流动性太大、和易性较差时,容易产生离析,经振捣后,大量浆液从八字角悬空模板与底板混凝土之间流失,从而造成露石、麻面等缺陷。 1.2 气泡多且大

八字角部位气泡多且大,气泡孔径甚至达到1~2cm。其原因是斜表面尺寸较大,混凝土振捣过程中,气泡垂直上浮,到了斜面钢模板位置,既不能被吸收,又无法排走,故拆模后,表面存在较多的气泡孔。 2 八字角施工采取的措施 2.1 合理安排施工顺序

底板八字角部位钢筋密集、斜面尺寸较大、模板悬空,而且管身侧墙宽度窄、高度大,下料、振捣困难,侧墙模板不易安装,通过合理安排施工顺序解决了上述问题,具体施工顺序如下:

1)管身施工。为了便于底板八字角部位混凝土下料和振捣及侧墙模板安装,将涵

洞管身混凝土分两次施工,施工顺序为:第一次施工管身底板至下八字角上10 cm竖直段,第二次施工管身侧墙及顶板。

2)底板及八字角施工。当浇筑管身底板至下八字角上10 cm竖直段部位时,按先管身底板混凝土,再八字角及以上10 cm竖直段混凝土的次序进行浇筑。这样,对于大面积的底板混凝土可以采用机械下料入仓,能够加快施工进度,提高工效。对于钢筋密集、交叉穿插的八字角部位选择一级配混凝土,增加混凝土和易性,人工翻锨下料,减少入仓混凝土熟料的离析,既增强了混凝土密实效果,又方便振捣,很好地避免了蜂窝、麻面等现象。 2.2 准确掌握八字角开始浇筑时间

底板混凝土浇筑完成后,必须控制好八字角混凝土的浇筑开始时间,在底板混凝土接近初凝,还未初凝时,再开始浇筑八字角部位混凝土。这样,八字角部位混凝土不仅能够与底板混凝土很好地结合,而且底板混凝土也能承受上部混凝土一定的压力而不变形,可以封闭八字的根部,防止振捣过程中大量浆液流失,产生蜂窝、麻面。否则,开始浇筑时间过早,底板混凝土流动性还较大,无法封堵八字角根部,造成浆液流失;开始浇筑时间过晚,底板混凝土已经初凝,再浇筑八字角混凝土,结合部位将出现冷缝,影响工程质量。 2.3 严格控制坍落度

八字角部位混凝土对坍落度指标要求非常严格,坍落度小了,和易性不好,很难振捣;坍落度大了,流动性太大,易产生离析,大量浆液就会沿着八字角模板下口与底板混凝土之间流出,造成根部蜂窝、孔洞等质量缺陷。因此,八字角浇筑时,选择一级配混凝土,添加高效减水剂,尽量减小坍落度,而且根据天气、气温适时调整混凝土坍落度,一般将其控制在3~5 cm范围内。当天气干燥、浇筑温度大于20℃时取坍落度接近5 cm,浇筑温度小于20℃、阴天或雨后取坍落度接近3 cm,这样既能满足混凝土和易性要求,容易振捣密实,又不会使八字角下口大量翻浆,

避免了八字角根部露石、蜂窝等质量缺陷。 2.4 优化振捣方法

混凝土振捣采用振动棒插入和人工外部辅助相结合的方法进行作业。针对钢筋间距小,排列密集,选用小头振动棒斜插到八字角内振捣,振捣间距控制在100~200 mm之间,浅插慢拔,充分、均匀振捣,严禁振动棒触碰到钢筋和模板,以免造成钢筋间距的变化和模板的移位。随后,人工铁铲插捣边缘混凝土,增加其密实度。同时,在模板的外侧人工用橡皮锤由下向上均匀辅助振捣,促使八字角斜面处的气泡由下向上顺利排出,并且辅助振捣的时间比插入振捣延迟2 min左右更利于气泡的彻底排出。拆模后,气泡明显减少,孔径也变小了,效果显著。 3 结语

通过采取上述措施,混凝土浇筑完成后,经联合检查验收,管身底板八字角外观优良率达95%以上。实践证明,上述方法措施,不仅操作性强,而且效果显著,为该类型工程的施工提供了一定的借鉴经验。

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