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润滑油加氢装置的原料优化与合理利用

2024-04-05 来源:客趣旅游网
2012年明 Aug2012 润滑油 LUBRICATIN6 OIL 第27卷第4期 Vo 1,27,NoA 文章编号:1002-3119(2012)04—0055—06 润滑油加氢装置的原料优化与合理利用 曹文磊,刘英 (巾 石化 海高桥分公司,}:海200137) 摘要:文章介绍了中国石化上海高桥分公司300 kt/a润滑油加氢装置的原料要求以及实际原料加工情况,重点讨论了在减压 馏分油里掺炼含油蜡或蜡下油以进行原料优化来生产HVI HI类基础油产品以及合理利用燃料型加氢裂化尾油的情况。实际 生产证明:高桥分公司通过对润滑油加氢装置的原料进行优化,成功生产出了高质量的HVIⅢ(4)与HVIⅢ(6)基础油产品; 而通过对加氢裂化尾油的合理利用不仅进一步增产了润滑油加氢的原料,而且显著提高了基础油的质量与收率。 关键词:润滑油加氢;原料优化;加氢裂化尾油;合理利用 中图分类号:TE626.3 文献标识码:A Optimization and Rational Utilization of Feedstock for Lubricating Oil Hydrogenation Unit CAO Wen—lei,LIU Ying (SINOPEC Shanghai Gaoqiao B ranch,Shanghai 200137,China) Abstract:The paper introduces feedstock requirements and actual processing in 300 kt/a lubricating oil hydrogenation unit of SI NO PEC Shanghai Gaoqiao Branch.It focuses on the studies 0n how to optimize the feedstock to produce HVI GroupⅢ base oil by blending VGO with oily wax or waxy oil,and the rational utilization of hydrocracked tail oil.The industrial produc— tion shows that high—quality HVI Group m(4)and HVI GroupⅢ(6)base oils can be successfully produced by the optimi— zation of the feedstock,and the feedstock variety is widened,the quality and yield of base oil are significantly improved through the rational utilization of hydrocracked taiI OIIl Key words:lubricating oil hydrogenation;optimization of feedstock;hydrocracked tai loil;rational utilization 0 引言 经基本上停止供应,卡宾达油也不能保证连续供 随着润滑油产品的不断发展,加氢基础油因 应,实际生产时将加工各种不同的原油或不同的 其优越的性能,得到了越来越广泛的应用。为适 混合原油。为了得到符合标准的基础油产品,且 应这种趋势,中国石化上海高桥分公司采用 满足装置的进料要求,在实际生产中需要对原料 Chevron公司的异构脱蜡技术,投建了300 kt/a的 进行优化与合理化应用。 加氢装置,于2004年12月正式投入生产。根据 1润滑油加氢装置简介 与Chevron签订的商务和技术合同,上海高桥分 中国石化上海高桥分公司300 kt/a润滑油加氢 公司采用Chevron的加氢裂化、异构脱蜡和后加 装置采用美国Chevron公司开发的异构脱蜡技术, 氢精制专利催化剂,按加氢裂化部分300 kt/a进 装置主要由加氢裂化(HCR)、异构脱蜡(IDW)、加 料、异构脱蜡部分400 kt/a进料进行设计,以大 氢后精制(HDF)三段临氢反应串联组成,它是中国 庆油与卡宾达油减三、减四和脱沥青油为设计原 石化第一套全加氢法的润滑油加工装置,其流程简 料,目标产品是APIⅡ、Ill类基础油。但根据上 图见图1。 海高桥分公司的实际原油供应情况,大庆原油已 PROCESSING■咂目 56 润滑油 2012年第27卷 图1 中国石化上海高桥分公司润滑油加氢工艺流程 从图l可以看出,本装置是一套无论是在操作 控制单元上还是产品结构上都比较复杂的装置。 2润滑油加氢原料主要控制指标要求 等金属均会牢牢吸附于催化剂上,并不可逆地破 坏催化剂的活性。尤其是铁,它能与碳氢大分子 化学结合,或以悬浮的颗粒物质形式存在,不仅 能堵塞催化剂孔使催化剂失活,而且能将催化剂 间隙堵塞导致床层压降增大。 本润滑油加氢装置的设计原料为减三线与减四 线VGO以及丙烷脱沥青油,但是在实际生产中所加 工的原料采用的主要是减二线、减三线、减四线 而氮对加氢裂化(HCR)操作条件有很大影响, 并会导致异构脱蜡/加氢后精制(IDW/HDF)贵金属 VGO,并掺炼加氢裂化尾油,生产达到API II类,部 分达到API m类基础油标准。对于润滑油加氢装置 原料的关键指标控制要求见表1。 催化剂中毒。加氢裂化系统主要有两个目的:其一 是脱除硫、氮等杂质,其二是大幅度提高产品的黏度 指数。在实际生产中,决定加氢裂化反应温度的第 一从表1可以看出,润滑油加氢装置对原料有 着严格的控制。黏度将直接决定产品的分布,而 其余指标会对催化剂活性产生严重影响。其中 沥青质是高沸点的稠环大分子,易脱氢结焦生成 要素就是要确保给异构脱蜡/加氢后精制系统提 供氮含量小于2 v.g/g的合格原料,即原料中的氮含 量将直接决定加氢裂化反应温度。过低的加氢裂化 焦炭,导致催化剂快速失活;无机水溶性氯化合 物(NaC1,MgC1:等)会在加氢裂化反应器顶部聚 集形成盐层,导致催化剂床层发生堵塞,此外氯 产品氮含量虽然可以延长异构脱蜡/加氢后精制催化 剂的使用寿命,但是却会缩短加氢裂化催化剂寿命, 故在操作中必须协调好两者问的关系,做到对加氢裂 化产品氮含量的最优控制,一般认为控制在1.0~ 2.0 g/g为最佳。 还会与反应中生成的氨反应生成氯化铵,导致换 热器发生积垢及应力而腐蚀开裂;镍、钒、铁、钠 表1润滑油加氢装置原料控制指标 ■燕日PROCES¥1N6 第4期 曹文磊等.润滑油加氢装置的原料优化与合理利用 57 蜡含量的高低是影响润滑油产品倾点的直接因 为基准,进料前尽量将各性质控制在指标范围以内。 素。异构脱蜡反应的主要目的是通过将直链的蜡异 3 润滑油加氢装置实际加工原料与对应产品情况 构化来降低润滑油倾点,因此进料中的蜡含量的高 本套润滑油加氢装置实际生产时所加工的原料 低及润滑油产品的倾点目标决定了异构脱蜡反应温 品种多样,主要是各种不同原油的混油。自2004年 度。当进料中的蜡含量较高或蜡较重时,需要的异 12月装置开工以来,上海高桥分公司的润滑油加氢 构脱蜡反应温度较高,但是提高温度会导致选择性 装置加工了1 蒸馏与3 蒸馏的减二线、减三线、减 下降,润滑油产率下降,并会缩短催化剂寿命。进料 四线VGO,减二线与减三线VGO掺蜡下油或含油蜡 中的蜡含量对产品的黏度指数影响较大,蜡含量高 的原料,以及加氢裂化尾油,所加工过的油种包括: 的进料其产品的黏度指数也较高。 杰诺、马西拉、卡宾达、阿曼、汗古、埃斯锡德、凯山 原料中的硫含量高对于加氢裂化催化剂不会有 奇、萨达纳、西考姆巴、尼尔、番禺、塞尔当那、哥伦比 明显的不利影响,但会导致异构脱蜡催化剂和加氢后 亚、苏图森、宾洽马斯、萨里尔、西江、南巴、陆丰、蒙 精制催化剂中的贵金属中毒。控制原料的硫含量主 多、伊重、沙中等20余种油料,而所加工原料基本都 要是基于设备腐蚀上的考虑,基本控制在0.5%以下。 是这些油种的两种或多种的混油。各原料所对应的 对于实际原料的控制,主要是以表1的控制指标 目的基础油产品见表2。 表2各原料所对应的目的产品 产品质量情况由原料质量与装置操作条件来决 并对操作条件进行适当调节,成功生产出了HVI llI 定。从该套装置正常开工以来,生产过的合格加氢 (4)、HVI m(6)基础油。这是因为含油蜡或蜡下油 基础油产品有HVI II(2)、HVI 11(4)、HVI I1 (4)、 具有硫含量低且黏度指数高的特点,与VGO掺炼, HVIllI(4)、HVI 11(6)、HVI 11 (6)、HVI m(6)以及 可以改善润滑油加氢装置的原料性质,降低原料中 HVIII(8)等。 的硫氮等杂质含量,提高黏度指数。 4润滑油加氢原料的优化 在2005年10月以来,进行了多次减三线VGO 经过一段时间对装置的运行发现:在加工各线 掺炼含油蜡或蜡下油的工业试验,成功生产出了 VGO时,尽管对原料指标进行了严格控制,且对操 HVIm(6)基础油。表3对减三线VGO掺炼油与未 作条件进行了很大程度的调整,在损失基础油收率 掺炼油的性质进行了对比。从表3可以看出,在加 的情况下,仍然无法生产达到HVI m级别的基础油 工过程中掺人含油蜡后,原料的沥青质含量明显增 产品,在这种情况下,为进一步提高目的基础油产品 加,所以在掺炼含油蜡或蜡下油时,除了考虑原料的 的Ⅵ,在生产实际中,分别在减二线与减三线VGO 黏度配比外,还必须控制原料的沥青质等杂质的含 里掺炼含油蜡或蜡下油,以对原料进行进一步优化, 量,尽可能选择沥青质较低的含油蜡或蜡下油。 表3减三线VGO掺炼含油蜡与未掺炼油的性质对比 PROCESSING■墨圈 58 润滑油 2012年第27卷 表4对减三线VGO掺炼油与未掺炼油的主要 操作条件和产品性质进行了对比。 表4减三线VGO掺炼含油蜡与未掺炼油的主要操作条件和产品性质对比 从表4可以看出,掺炼含油蜡后可以明显提高 通过在减三线VGO里掺炼含油蜡或蜡下油后, 重润的Ⅵ,但是降低了基础油产品的总收率。在加 上海高桥分公司几年以来生产出了大量的合格HVI 工掺炼油时,已经提升了裂化温度,并从表4可以看 11(6)产品。而于2007年3月,通过不断地调整和试 出,温度基本保持在380℃左右,而且各对应的重润 验:在减二线原料里掺炼部分蜡下油,为达到黏度指 均具有良好的低温流动性,但是在加入10%左右的 数和倾点的要求,分别将裂化反应温度与异构反应温 含油蜡时馏出口曾经出现产品倾点卡边甚至不合格 度升至393℃与379℃,也成功生产出了HVIIII(4)基 的状况,于是在后期降低了含油蜡的加入量,并进一 础油,又一次将润滑油基础油提高了一个档次。 步提高异构脱蜡的温度,得到了合格的HVI III(6) 5 高桥分公司加氢裂化尾油的合理利用 产品。说明对裂化的进料进行一定优化,可以显著 上海高桥分公司300 kt/a润滑油加氢装置二期 改变产品的质量。 工程设计采用“头三尾四”流程,二期工程中,每年 在裂化温度基本保持不变的情况下,从表4里的 增加100 kt的加氢裂化尾油作为润滑油加氢异构进 数据还可以看出,随着含油蜡的加入,同类产品的密 料。白2008年5月高桥分公司1400 kt/a加氢裂化 度与100℃黏度均呈下降趋势,主要原因是含油蜡的 装置开工正常后,润滑油加氢装置采用VGO掺炼加 密度低于VGO的密度,同时,因为含油蜡的加入,提 氢裂化尾油、加工纯加氢裂化尾油以及减压分馏加 高了原料的正构烷烃,则在相同的裂化温度下,所对 氢裂化尾油后的塔底油直接进异构脱蜡单元的方法 应产品的链烷烃的比例也增加,所以其对应的折光率 生产出了优质的润滑油加氢基础油并一定程度提高 也下降。也因为此原因,掺入含油蜡后会降低基础油 了基础油的收率。这样不仅结合了上海高桥分公司 产品的收率,同时也会影响产品的分布情况。 300 kt/a润滑油加氢装置的“头三尾四”设计特点, ■瘟日PROCESSING 第4期 曹文磊等.润滑油加氢装置的原料优化与合理利用 59 而且解决了第二期催化剂更换后所带来的原料短缺 的问题。 5.1加氢裂化尾油质量情况 较,具体情况见表5。 从表5可以看出,加氢裂化尾油与润滑油加氢 异构进料相比,主要表现在黏度指数高、黏度偏轻、 氮含量偏高(超过异构脱蜡进料的小于2 g/g氮含 量指标要求),其他指标相差不大。 将2004年1400 kt/a加氢裂化装置试生产时的 加氢裂化尾油与润滑油加氢异构原料进行了质量比 表5加氢裂化尾油与润滑油加氢异构原料的质量比较 项 目 加氢 化尾油 jQWY 041lO02Y ——润滑油 氢异构原料 0412001YJSYG 0412001Y—— 项 目 加氢裂化尾油 JQWY—-041lO02Y 润滑油加氢异构原料 JSYG—-0412001Y 0.12 <1.0 0.2 0.1 运动黏度(100%)/mm0・s~ 黏度指数 凝点/℃ 残炭,%密度/g・em~3.418 129 33 0.006 0.8253 4.174 123 37 0.004 0.8446 铜含量/ g・g 镁含量/Ixg・g 镍含量/l,zg・g 钒含量/la,g・g。 馏程/℃ <0.1 <0.1 <0.5 <0.05 色度/号 硫含量,%氮含量,%<0.5 0.000010 0.000526 <0.5 0.000579 0.000090 IBP 5% 10% 274 373 378 267 368 393 钠含量/ g・g 铁含量/Ixg・g 钙含量/ g-g <1.0 <0.1 <1.0 <1.0 0.19 <1.0 50%90%95%403 452 470 409 426 459 5.2加氢裂化尾油实际利用情况 裂化尾油生产标定,对掺炼前后的操作条件、产品性 2008年,润滑油加氢装置进行了多次掺炼加氢 质和产品收率进行了比较,见表6。 表6掺炼加氢裂化尾油前后生产情况对比 

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