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客车动力系统匹配设计的改进

来源:客趣旅游网
A…NHU  SC…IENC面E—T ECHN0L0 l & GY l{I科 园 。。 客车动力系统匹配设计的改进 王黎明黄叶明张 芹 (安徽安凯汽车股份有限公司安徽三联学院) 为进一步提高安凯客车市场竞争力,实现动力系统匹配模式创 新,优化发动机系统,提高整车动力性、经济性及平顺性,达到综合 图2为其余配置油耗对比靓 图,图2上图横轴为最大爬坡 度(%),纵轴为循环油耗(L/100km);图2下图横轴为最高挡的最 油耗降低5%以上的目标,科研项目组针对整车动力匹配进行了讨 论、分析,并通过仿真计算选择了匹配设计方案,优化动力匹配、增 大低速扭矩、改进进气系统及冷却系统、采用最新的电控程序以及 加工工艺,完成了样车安装及试验测试。 一大爬坡度(%),纵轴为循环油耗(L/100km)。 、动力系统的匹配计算和选择 根据《汽车加速性能实验方法》、《汽车最低稳定车速实验方 法》、《汽车滑行实验方法》等标准,应用AVL CRUISE计算软件, 采用模块化的方法,利用软件提供的各种模块,建立各种仿真汽车 模型,对整车性能进行仿真计算,得出理论计算结果(略)。一共仿 真了6种配置的变速箱,计算结果显示,每种配置在相同转速的情 况下,负荷和油耗均有不同程度的降低,说明性能得到了提高。 6种配置的油耗对比见图1。由图l可见,采用6DS180TA和 6DS180TD变速箱,不同速比后桥状态下油耗均比采用其他变速 箱的高,因此不采用6DS180TA和6DS180TD变速箱。同时,变速 箱相同情况下,速比为4-3后桥的油耗明显高于其他配置,因此不 采用4.3后桥。 图2其余配置油耗对比散点图 由图2上图可以看出,各配置最大爬坡度均大于25%,油耗 6DS180TE最小。由图2下图看出,采用6DSI¥0TE,其最高挡的最 大爬坡度均在1.2q ̄>t下,其中3.07、3.21两种后桥配置,最高挡的 最大爬坡度小于1%,不建议采用此两种配置。 由图2可以看出,6DSI¥0TB(图框范围)油耗要高于其他配 图1各配置循环油耗对比 置,因此也不建议采用此配置。根据上述仿真结果、匹配计算以及 理、支架控制、放炮管理、设备保护等方面采取多种措施,确保了在 过断层期间产量平稳,生产安全。通过优化回采工艺、综采工作面 快速过断层技术,总结出一套复杂地质条件下综采技术、生产管理 经验,为淮北矿区复杂地质条件下实现综合机械化普及开辟了一 条技术上可行、经济上适用、效益上可观的道路。 ^^ J 一 新工艺使用后缩短过断层时间,缓解了综采衔接,减少了煤炭 损失,取得了较好的效益。除生产的煤炭含矸率略高一些外,其他 状况良好,综采工作面的推进度和生产产量没受到断层的严重影 响。 责任编辑:徐东辉 科 市场前期反馈的信息和经验,经过研究讨论,项目组最终决定在满 足动力性情况下,用WPIO.336E40+6DS180TC(0.75 3.07后桥发 动机作为改进方案。 二、具体实施方案 1.发动机方面改进 园 智能调节发动机功率,整个过程无需驾驶员操作,使整车负载与发 动机功率达到合理匹配,更有利于降低整车油耗。 2.变速箱方面改进 采用缩小各挡位极差的方法,并专为安凯设计了换挡自锁结 构,使变速换挡更加平J顾,加速更加流畅,从而达到降低油耗的目 的。 3.驱动桥方面改进 低转速大扭矩发动机。结合实际运行情况,专为安凯客车设计 了低转速大扭矩发动机,将客车速度运行区域长期保持在经济区 域,达到降低油耗的目的。 水冷空压机。水冷空压机可以提高空压机以及发动机工作效 率,有效控制空压机缸体及排气温度,提高节油效果及排放质量。 智能省油开关。智能省油开关可以调整发动机输出功率与扭 矩,大大提高省油开关节油效果;同时,智能省油开关可以判断司 重新设计开发了一系列专属安凯客车的小速比车桥,以满足 发动机、变速箱要求,降低整车油耗。 三、实验测试验证 为验证动力匹配的优越性,根据前述标准,对改进前后方案做 了整车经济眭与动力性实验。具体实验结果见表1、表2。 机驾驶意图(超车等),并根据车辆路况(爬坡等)及负载情况实时 通过上述实验结果对比可知:经济学方面,实际试验所得数据 表1经济性对比 项目 WPIO.336E40改进前 WPIO.336E40改进后 备注 与理论计算结果基本符合,改进前后综合燃料消耗量降低了 8.42%,远大于5%的科研目标。动力性方面,实际试验昕得数据与 得换挡更加轻便,提高了整车的平顺性,使得加速更加流畅,降低 油耗。 理论计算结果基本符合,发动机在保证降低油耗的前提下,整体动 力性也满足实际需求,符合黄金动力链项目要求。 四、成果总结和推广 1.成果总结 针对关键零部件,采用最新的加工工艺,增强零部件的使用寿 命及工作效率,降低整车噪音,以降低油耗、提高乘坐舒适感。 优化了发动机程序,将客车速度运行区域长期保持在经济区 域;同时,采用了最新的智能省油控制程序,可以根据车辆载荷及 路况进行智能调整,实时调整发动机功率,实现节能减排。如果每 台车每年行驶20万公里,可以节油4000L左右,价值3.5万元。 2.成果推广 从发动机具体的零部件着手,考虑影响发动机油耗、排放质 量、噪音等相关因素,重新设计发动机进气系统、转向系统、排气系 统,达到提高发动机工作效率、控制发动机噪音、提高节油效果及 排放质量的目的。 结合实验结果分析,其他新造型系列车型在匹配潍柴发动机 时均可采用上述改进,以实现节能减排。 责任编辑:徐东辉 从自身技术保护出发,专为安凯设计开发了换挡自锁结构,使 

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