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膨胀水泥浆体系在苏丹1/2/4区块水平井固井中的应用

2023-07-12 来源:客趣旅游网
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・96・ 钻 采 工 艺 2006年7月 July 2006 DRILLING&PR0DUCT10N TECHN0LoGY 膨胀水泥浆体系在苏丹1/2/4 区块水平并固并中的应用 高兴原 ,李国金 ,李喜峰 ,苏云龙 ,董海玉 ,刘向明2 (1吉林油田钻井技术服务公司2四川石油局国际工程公司) 高兴原等.膨胀水泥浆体系在苏丹1/2/4区块水平井固井中的应用.钻采工艺,2006,29(4):96—97,109 摘要:随着苏丹1/2/4区块的深入开发,为了加快开发主力油层,提高原油产量,降低钻井成本,GNI ̄C在 此区块布置水平井开发任务。所开发的区域主要分布于Heglig,Munga,Simbir,Bamboo区块,油层所在是Zaqar和 Bentiue地层。此层位具有高渗透,地层温度高,易塌、气窜等复杂问题,尤其是Heglig和Munga地区井壁坍塌严 重。为此,根据地质资料、井身结构和对水平井注水泥的技术要求,科学合理设计施工工艺,优选出适合此地区固 井施工的冲洗液和隔离液,特别是经过努力实践,开发出了新型膨胀水泥浆体系,此体系具有高强度、低失水、无析 水、防气窜之功效。结合使用哈里伯顿CPT—Y4大功率固井车,精确计量和自动密度控制,该体系水泥浆目前已 在7口水平井施工中得以应用,均为优质井。现正在被大量使用,此体系的开发,解决了该固井技术难题,创造了 中国固井在海外首次水平井作业一次成功的历史记录,具有较高的经济和社会效益。 关键词:苏丹1/2/4区块;地层压力系数;钻井液;低密度;水泥浆;水平井;固井 中图分类号:TE 256.6 文献标识码:A 文章编号:1006—768x(2006)O4—0096—02 在苏丹1/2/4区块水平井固井作业中,通过对 密度1.89 g/cm3,此层位易塌不漏;流动度≥230 Fflnl,易泵送;稠化时间≥200 min,30~100 Bc≤30 min,满足施工时间、后期强度快,防窜;失水量<30 地质资料(即地层高渗透、温度高、气窜等)、井身结 构、固井配方及工艺等方面进行了深入细致的研究, 经过大量的测试与实践,成功地开发出了新型膨胀 mI,失水小,起到防窜和保护油气层;抗压强度≥21 水泥浆体系。此体系具有高强度、微膨胀、低失水的 特点。有效地解决了水泥石强度低、水泥浆凝固后体 MPa,高强度,可提高胶结质量;析水率0%,防止水 平段出现水槽;膨胀率≥5%,防止水泥浆凝固时体 积收缩。 积收缩的问题,进一步提高了胶结质量。另外,此体 系能有效控制油气中的水窜,进一步提高水泥石胶 结质量和固井质量,此体系还通过J—RL的可调 性,应用范围更加广泛,井深可达到500~3 500 1TI。 此体系稠化呈直角效应。具有非常好的防气窜功效。 该体系水泥浆可泵时间可调,具有非常好的流变性 二、室内配方优选 1.外加剂优选 通过大量实验,筛选出几种外加剂:(1)xp膨胀 剂,具有微膨胀、增加强度,防气窜。(2)C 降失水 剂。控制失水量、防气窜保护油气层。(3)BF减阻 能,能有效提高水泥浆的顶替效率。因此,此体系解 决了该地区高渗透、高温、易塌、气窜地层固井的技 术难题。在苏丹1/2/4区块水平井固井作业中,新 剂,使水泥容易泵送,提高顶替效率。(4)J—RL缓 凝剂,保证施工所需时间。(5)XX消泡剂,消除水 泥浆中的气泡。 2.室内试验情况 型膨胀水泥浆体系被大量推广使用,收到了很好的 效果。 一、微膨胀水泥浆性能指标设计 依据第一水平井,Munga Southl1的井身结构 和设计确定实验条件,此井地层压力系数低,破裂压 根据地层层位特点,对水泥浆性能进行了设计: 收稿日期:2006—03—06 力小,Bentiu和Zaqar等层位是疏松砂岩,地层成岩 *本文系中国石油苏丹124区钻井技术固井项目。 作者简介:高兴原(1972一),工程师,1996年毕业于西南石油学院钻井专业。从事海外市场开发及固井工程技术工作。地址:(1380oO) 吉林省松原市,电话:(0438)6225739,E—mail:gaoxingwy2222@126.tom 维普资讯 http://www.cqvip.com

第29卷第4期 V01.29 No.4 DRILLING&PR0DUCr10N TECHN0LOGY 钻 采 工 艺 ・97・ 性差,易塌、易缩径,同时有的伴有气体,此层位是水 平井重点解决的水平固井封固段。从井深结构看此 井水平距离450 1TI左右,完井封固段为500 m。根 响稠化时间,同时体系不加XP时有析水,当加入 XP后析水为零,满足水平井固井水泥浆体系和固井 施工要求。此体系流动性好,便于泵送水泥浆和降 低泵压对现场施工极为有利。为确定此体系的膨胀 情况,根据表1的实验配方测定膨胀率。表2数据 表明,加量0.1%~0.5%时,膨胀率随加量增加增 长较为明显,当达到0.5%时基本达到膨胀点,以后 趋于平衡。因此确定Munga Southl1井的配方为: G级嘉华+CHJ(1.66%)+XP(0.5%)+J—RL (0.3%)+BF(0.1%)。 据此情况依据垂深和混浆出口温度,确定实验温度 为63℃,室内试验见表1。从表1中数据可知,只加 CHJ降失水剂,其失水量不能满足设计指标。随着 XP膨胀剂量的增大,失水量逐渐减小,抗压强度增 加,当加量为0.3%时失水量满足设计指标,因此, 膨胀剂XP与CHJ的配伍使用,能有效控制失水量, 配伍性好,不影响强度,稠化时间上看,XP基本不影 表1室内实验情况总结 加量(%) 序号 CHJ XP 0 密度 流动度 析水率 (g/cI ̄3) (H埘) (%) 稠化时间 63℃30min(3OMPa) 63℃ 失水量 (mJ) 60 224h 强度 (胁) BF J—RL 0.1 0.3 1.89 230 0.05 1 2 1.66 初稠6Bc,205min--30Bc 220min--100Bc 223min--100Bc 24 1.66 0.1 0.1 0.3 1.89 240 0 初稠6Be,212min--30Bc 42 27 3 4 1.66 0.3 0.1 0.3 1.89 242 0 初稠6Bc,214min--30Bc 225min--100Bc 228min--100Bc 22 28.5 1.66 0.5 0.1 0.3 1.89 245 0 初稠6Be,220min--30Bc 15 30.5 表2 XP膨胀率情况表 小,而此实验中30~100 Bc时间小于20 min,SPN 小说明该体系具有较强的防气窜能力,有效地解决 了该区块的防窜问题。 此体系强度随时间增长的变化见表3,表3看 出随时间增加强度增加,1~5 d强度增加较快,5~ 三、现场施工情况及质量反馈 1.现场施工情况 10 d强度略有增长较缓慢,但不衰退,此体系强度 满足各种固井作业要求。Munga Southl1井室内实 验中水泥浆稠化曲线非常好,当水泥浆稠度达到30 Bc后,曲线呈直角效应迅速增加,20 rain以内达到 (1)要求井队处理好钻井液。由于该地区水平 井一般都采用油基钻井液,所以要求有足够的粘度, 以防止地层垮塌;另外,循环要彻底,保持井筒清洁。 (2)下入足够的扶正器,采用刚性扶正器与弹性 100 Bc。该体系对防止气窜有较好的作用,气窜能 力由SPN决定,SPN越小,防气窜能力越好: SPN=Q(£I()0 一1301/2)/30 (1) 式中:Q—API失水量,6.9 MPa(30 min);t100 一 扶正器相结合的方式,保证水平段完全居中,造斜段 无卡点。 (3)采用与钻井液乳化效果好的冲隔体系,保证 隔离液的粘度,确保对残余岩屑的冲刷和悬浮能力。 (4)精确控制水泥浆入井密度,保持密度恒定, 使水泥浆密度偏差在±0.02 g/cm0范围内,以避免 失水大或初凝时间缩短等现象的发生。 水泥浆达到100 Bc所用的稠化时间;/301/2一水泥浆 达到30 Bc所用的稠化时间;SPN一水泥浆防气窜 性能系数。 表3强度情况表 (5)采用均一的速率,避免压力激动,防止地层 垮塌。 2.质量反馈情况 根据室内成型的配方,针对Munga Southl1现 由式(1)看出,Q越小,SPN越小。此体系失水 量为5 ml,失水量小,而30~100 Bc时间短,SPN越 场施工,先期使用JL10i冲洗液和JL102+CMC隔 离液,共注前置液16 m3,同时发挥 (下转第109页) 维普资讯 http://www.cqvip.com

第29卷第4期 Vo1.29 No.4 DRILLING&& PRODUCTION TECHNOLOGY 钻采工艺.1 。 U 09。. 土,使岩石水敏性增大。 2.岩石矿物溶解后造成的地层损害  .一r l 舢 姗  度上影响着矿物的溶解,溶解的矿物主要为硅质,其 次是铝等矿物。通过N.C.Nedri的实验(图3、图 注蒸汽时,蒸汽温度和凝析液pH值在很大程 m 。 4)可看出,随着温度和pH值的增高(即排出液碱性 增高),溶解的硅量也增加。当pH值大于10时,溶 解硅量增大很快,说明硅质对强碱性相当敏感。 图3 pH值与溶解的si02的关系 五、结论 (1)引起研究区储层损害的潜在因素主要是粘 一 土矿物、碱敏和水敏,其次是矿物产状、速敏、酸敏和 昌 一 盐敏。 (2)蒸汽驱采油对储层敏感性矿物的影响因素 坦 主要是凝析液pH值和温度。 4 参考文献 排出液的pH值 [1] 崔辉,王世信.吐鲁番一哈密盆地油气田开发工程 图4石英砂的溶解 [M].北京:石油工业出版社,1998:46—68. 1.3温度的影响 [2]刘爱永,陈刚,刘林玉.吐哈盆地三叠系砂岩的孔隙类 虽然在注蒸汽时,蒸汽的高温可降低原油的粘 型及次生孔隙形成机理探讨[J].石油实验地质, 度,但其对岩石尤其是其中的粘土矿物会产生影响, 2002,24(4):345—347. 结果使得粘土产状的稳定性受到一定程度的破坏, [3]罗蛰潭,王允诚.油气储集层的孔隙结构[M].北京:科 粘土微粒含量增加,造成运移,堵塞喉道。在一定温 学出版社,1986:72—93. [4]吴胜和,熊琦华.油气储层地质学[M].北京:石油工业 度下,SiO2能够与油层中诸如高岭石和方解石等其 出版社,1998:105—128. 它矿物发生反应,形成象蒙脱石之类的可膨胀性粘 (编辑:包丽屏) (上接第97页)CPT—Y4大功率固井泵车的优点,密 的问题,进一步提高了胶结质量。 度偏差控制在±0.02 g/cm3范围内。采用常规固 (2)此体系具有较强的防气窜能力,能有效控制 井方法,施工顺利,一次成功。从Monga Southl1井 油气水窜进一步提高水泥石胶结质量和固井质量。 声辐检测曲线可看出,此声辐辐值均维持在5%以 (3)此体系通过J—RL的可调性使其应用范围 内,辐值较小,被评定为优质井,受到苏丹甲方的好 更广,使用井深500--3 500 m。 评。根据此井的固井情况,甲方又提供两口水平井 (4)水泥浆体系稠化呈直角效应,并且具有较低 固井作业,分别对Bamboo west26(73℃)和USS一5 的失水,起到很好的防气窜能力。 (85℃)井进行室内实验,根据此体系由J—RL缓凝 (5)此体系不仅应用于水平井的固井作业,以后 剂可调节稠化时间的特性,将此体系应用范围进一 可推广到直井斜井调整井等高难度井作业中。 步扩大,实用于井深800~3 500 m。Bamboo west26 (73℃)和USS一5(85℃)采用此体系进行现场施 参考文献 工,施工顺利,声辐检测为优质。该体系的研制和开 [1]徐惠峰.钻井技术手册(三)[M].北京:石油工业出版 发,为在苏丹和其它国际市场的声誉进一步拓宽奠 社,1990. 定了坚实的基础。 [2]张德润,张旭.固井液设计及应用[M].北京:石油工 业出版社,2000. 四、结论和设想 [3]刘崇建,黄柏宗,徐同台,等.油气井注水泥理论与应 (1)此体系具有高强、微膨胀、低失水的特点,有 用[M].北京:石油工业出版社,2001. (编辑:包丽屏) 效地解决了水泥石强度低,水泥浆凝固后体积收缩 

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