您的当前位置:首页正文

油井高效直流节能控制系统的应用

2021-05-28 来源:客趣旅游网
应用技术 ●I 油井高效直流节能控制系统的应用 周 黎 (辽河油田锦州采油厂辽宁121209) [摘要]本系统提出了抽油机配电柜新的控制理论,由原来的交流供电传输变为直流供电传输,再通过井口逆变器将直流电转变为交流电为电机提供电能 供抽油机工作,取得了较好的经济与社会效益 [关键词]油井,直流,节能,控制系统 中图分类号:TM461 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2015)02—0285—01 技术背景 由于抽油机属位能性负载,当配重不平衡时,会出现电动机处于再生制动 工作状态(发电状态),再生能量一般消耗掉了。?解决方法最常想到的是增大变 频器直流母线上滤波电容器的容量,将再生能量储存起来,等电动状态时再释 一.放给电动机做功。这种方法对节能有利,但是电容器的储能作用是有限的,因此 在大容量或者负载惯量大的系统中,不可能只靠滤波电容器来限制泵升电压, 于是我们引进油井高效直流节能控制系统。 大部分抽油机电动机运行过程中,均有一部分时段处于发电状态,我们采 用两个方法,第一个方法根据集散控制原理,根据抽油机组的不同步上下冲程, 将不同时刻反发电能加以相互利用,第二个方法将没有吸收掉的电能,通过能 量回馈装置将该电能回馈到电网,保证了设备正常运行。 ③谐波分量抑制和功率因数提高技术 a、谐波分量抑制技术 大量谐波涌人电网和功率因数较低,对公用电网带来不利影响,使电网中 =.油井高效直流节能控制系统简介 1、系统组成简介 该系统主要由电力变压器、可控整流控制系统以及井t71逆变控制装置组 的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐 波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾;引起电网中局部的并联谐振和串联 谐振,从而使谐波放大,对邻近的通讯系统产生干扰,使通讯系统无法正常工 作。 b 功率因数提高技术 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电 网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费 严重。使用变频器内部滤波电容的作用, 1,从而减少了无功损耗,增加了电网 的有功功率。 成。井口逆变控制装置安装在各油井抽油机上,电力变压器经可控整流器以及 并联在其输出端的储能电容与逆变器相连。 其中可控整流控制系统包括输出功率动态调节单元,系统检测保护回路, 谐波抑制单元,能力储存及能量回馈单元。功率动态调节单元实现开关管软特 性电源启动,将交流电源转为直流电源,输出功率根据负载自动调节,系统检测 保护回路对系统参数实时检测计算,谐波抑制单元对可控、逆变器以及电网 中的各次谐波进行分层过滤 能量存储及回馈单元实现将反发电抽油机的电能 进行存储,供正做功的抽油机使用,使各抽油机间互补利用,而多余的电能将通 过回馈单元回馈到电网中。 ④抽油机上、下冲程调速控制技术 抽油机工作时,由位置传感器采集抽油机上下冲程过程信号,并送至速度 检测电路中,通过数学运算,输出控制信号,分别调节输入抽油机上、下行电机 频率值,可实现抽油机上、下冲程速度的改变,使抽油机的参数趋于合理,使抽 油机处于最佳工作状态,达到节能高产目的。 ⑤过电流保护技术 变频器可根据用户使用设备的额定值设定参数,当负载电流大于额定电流 井口逆变控制装置实现对抽油机的变频调速,上下冲程调节,分时段调速、 节能运行控制以及输出保护等功能。 2、系统功能特点 ①变压器到井口的交流电传输改为直流电传输,减少了线路传输损耗,节 约了电能,有效防止了盗电现象的发生,降低了生产成本。 ④采用多台逆变器共用一条直流母线,当抽油机处于下冲程时,电动机产 生的“反发电”电能均被反馈到公用直流母线上,减少了大量无功损耗。 ③采用抽油机上、下冲程调速控制技术,提高了泵的充满系数和泵的效率。 的1.2-1.5倍时,是为过流,将在设定时间保护,这样对电动机、拖动设备和变 频器都起到保护作用。 3、创新点 a、由原来的交流电配电传输变为直流电配电传输。 b、将原来的交流配电的抽油机冲刺参数调整,由传统的机械调整变为简单 易行的频率调整。 c、将采油、电力、电子、自控等多专业进行了有机结合,创新了抽油机节能 降耗的新理念。 四 效益分析 1、节电效果分析 ④再生能量处理技术,节电效果比使用能耗制动电阻多节能16%-24%。 ④采用谐波分量抑制技术,使设备、线路损耗大大减少,优化了电网质量。 ⑥采用过、欠压保护技术,使抽油机电动机故障率降低,减少了维修费用, 系统更加稳定可靠。 ⑦采用集散控制,当电网系统电压瞬间波动时,不会造成大面积停井,减少 了人力浪费,同时集散控制,使数据采集集成化程度大大提高,便于精细生产管 理。 三,采用技术及戗新点 1、技术线路 我区7口井安装了油井高效直流节能控制系统(XF—ZLDC-280T4共享直 流母线整流、储能柜}XF-BPEC一55R-DC540 ̄油机节能变频集散调速装置)。 根据油田节能监测中心的监测报告:有功节电率为23.59%,无功节电率9O. 63%,综合节电率为25.4%,功率因数提高了0.644,达到了0.9248,节电效果因 所带井数多少而异 七口井测试总功 ̄3gi-47.74kW,总日耗电47.74.24=1145.76kWh,一年平均 运行300天,则节电量=1145.76*25.4%}300=8.7307万kWh,节约电费 =87307*0.599=5.2297万元。 传统油井配电一般采用6KV电压通过变压器变压,变为380VAC电压,再 配送至单井,供抽油机电机使用,本系统提出了抽油机配电柜新的控制理论,由 原来的交流供电传输变为直流供电传输,再通过井口逆变器将直流电转变为交 流电为电机提供电能,供抽油机工作。 2、主要研究内容 ①采用高效,低损耗直流输电技术 直流输电与交流输电相比,其有点和特点明显: a、输送容量大,输送功率的大小和方向可以快速控制和调节; b、直流输电系统的投入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系 统稳定极限的限制,且可充分发挥其过负荷能力。 c、直流架空线路的走廊宽度约为交流线路的一半,没有交流电缆线路中电 容电流的困扰,没有磁感应损耗和介质损耗; 2、增产原油 由于抽油机上、下冲程调速控制装置的作用,提高了泵效,由投入使用后的 实际量油情况来看,平均每口井日增产原油0.1吨,一年平均运行300天,则年增 油量=O.1.7.300=210吨,增加效益=210×(3000-800)元/吨=46.2万元。 3、综合经济效益:E=5.2297+46.2=51.4297万元。 4、其他社会效益 d、直流本身带有调制功能,可以根据系统的要求作出反应,可以对机电振 荡产生阻尼,可以阻尼低频振荡,从而提高电力系统暂态稳定水平; e、针对于油田周围偷电现象,直流电源不符合民用电器标准,有效地防止 居民偷电。 ②再生能量处理技术 ①有效防止居民偷电现象。 ②使用过流保护技术,减少对电动机、拖动设备和变频器的损坏。 五,结论与建议 油井高效直流节能控制系统在我区得到成功的运用,取得了较好的经济与 社会效益,我区将立足自身,继续此技术跟踪运行情况,不断将此技术改进与完 善;与此同时,继续深入研究,寻找各种解决实际困难的方法。 科技博览l 285 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容